yangxinshan 发表于 2010-12-8 21:44:08

回复 20# 周建国

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是的!就是这个意思!
铜的膨胀系数很大!远大于铁,你计算一下,即可!
基本轻松拧入即可!

hhn7774 发表于 2010-12-11 08:04:15

1、使用防渗螺钉堵孔,这种方法有一定效果;
2、要根本解决,在前期加工螺纹时预留收缩余量;
目前机加工艺已作调整

周建国 发表于 2010-12-11 11:27:46

回复 22# hhn7774


    兄弟你非常有见地。:handshake 针对于不同的齿轮孔,留有不同的后续热处理的变形余量是控制热后变形的关键,此余量又和不同的材料其变形的范围又有不同,这个需要跟踪掌握。。现在我们采用的是热前孔的余量放宽至一个级别(如:H2-----H3),这样渗碳淬火后的变形刚好达到使用的要求。。。至于用铜螺丝防渗也是一个办法(前期的影响因素较小),但是相对的其生产成本也就高了许多。。

hhn7774 发表于 2010-12-11 16:53:11

我觉得解决方案有两种:
1、使用防渗螺钉堵孔,这种方法有一定效果;
2、要根本解决,在前期加工螺纹时预留收缩余量;

霜月 发表于 2011-3-2 11:37:55

目前遇到的问题是热前加工螺纹时预留收缩余量,结果是螺纹塞规过端能通过,但止端塞规也进去了三分之一。
热前不留余量,则热后过端塞规又不能落底。
采用的也是防渗螺钉堵孔方法。

周建国 发表于 2011-6-1 20:38:33

回复 25# 霜月


    那霜月大姐你们是怎样解决的呀!

霜月 发表于 2011-6-1 21:21:06

现在是将热前加工精度提高一级,热处理时采用螺塞防渗,热后再用丝锥清理螺孔。

周建国 发表于 2011-6-1 21:30:08

回复 27# 霜月


    大姐所言极是,现在我们也是采用这种方法。但是螺孔的加工是外协的,控制检测起来有漏洞,所以现在也还是经常会偏紧有这样的事情发生。:'(

霜月 发表于 2011-6-1 21:46:10

周工仔细分析过螺孔偏紧的原因吗?我们发现塞规通不到底并不是螺孔收缩所致,而是螺孔内残留的铁削等堵塞了螺纹塞规。

周建国 发表于 2011-6-1 21:55:38

本帖最后由 周建国 于 2011-6-1 21:56 编辑

周工仔细分析过螺孔偏紧的原因吗?我们发现塞规通不到底并不是螺孔收缩所致,而是螺孔内残留的铁削等堵塞了 ...
霜月 发表于 2011-6-1 21:46 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif


    这个原因可以排除,用防渗螺塞防渗时,螺孔都是用压缩空气吹扫过的!

小孟 发表于 2012-3-21 20:47:22

周建国 发表于 2007-12-9 12:19 static/image/common/back.gif
楼上,我们采用的是渗碳后降至淬火温度直接淬火的。不知有何好办法,解决我们这样的工艺。

能不能采用二次淬火工艺呢?
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