渗碳温度用860,淬火也用这个温度不有降温。时间可能会长点但其心部组织不会超标。
用860度渗碳那么其渗碳速度以及介质的分解还是一个问题,浅层尚且可以深层就不合适了! 心部铁素体粗大是成大块状吗? 我怀疑组织偏析严重,造成加热时铁素体溶解不充分 ,后续热处理很难解决 实际入油温度低于830℃,提高温度此问题即可解决。楼上正解。
如果碳势高或者淬火温度高残余A超标了 周建国 发表于 2012-12-24 18:46 static/image/common/back.gif
用860度渗碳那么其渗碳速度以及介质的分解还是一个问题,浅层尚且可以深层就不合适了!
你使用的是什么介质?
初步估计是原材料粗晶问题,另外淬火时的升温速度快吗? 材料合金元素含量偏低,加热后A容易长大,造成淬火后心部组织粗大。 渗碳温度用860,淬火也用这个温度不有降温。时间可能会长点但其心部组织不会超标。 1.降温至830后保温30分钟 2.装炉密封箱式炉1000KG工件实际在850KG左右,工件之间空隙很大 3.二次淬火内孔花键变形增加 4.工件表面组织次表层M粗大 5.心部低碳M也出现粗大现象(大家有没有标准) 个人觉得:预备热处理也不能完全解决这个问题。 20CrMnTiH,9301.15 0.85 淬火830 油温90 华立35 热锻造毛坯,重量1KG以上热处理后正常,重量0-5 KG一下最容易出现? 你有没有标准? T透的水滴 发表于 2012-12-21 00:05 static/image/common/back.gif
20CrMnTiH,9301.15 0.85 淬火830 油温90 华立35
建议提高淬火温度,适当减少装炉量。 加正火,可以二次淬火, 应该上传部分照片,对照金相,大家探讨就能尽量切中要害,做到准确有效。 T透的水滴 发表于 2012-12-21 00:09 static/image/common/back.gif
热锻造毛坯,重量1KG以上热处理后正常,重量0-5 KG一下最容易出现? 你有没有标准?
建议检查重量为5Kg以下毛坯的金相组织,看看是否存在非平衡组织或粗晶现象,材料为保证淬透性钢加上截面小的锻造毛坯正火冷却必须有讲究,以等温正火方法实施冷却,给铁素体形核生长机会获得平衡组织,这样在最终渗碳淬火中才能控制心部组织不至于粗大。另外渗碳温度930°C稍高了一些可以调整。
淬透性好又截面小的工件正火冷却快了,结果易于形成贝氏体组织,晶粒得不到细化留下粗晶,此时无论如何调整渗碳淬火工艺,心部组织将避免不了组织粗大的。 原因有很多:淬火温度偏低、工件太小装炉量太少、淬火油的冷却性能太差、油搅拌频率太小等。
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