zhouyanfei 发表于 2012-12-28 13:43:45

timothychen 发表于 2012-12-28 13:40 static/image/common/back.gif
抛光腐蚀后用酒精擦拭再用吹风机吹干就不会有水渍了

试过了,还不行,火大的,

zhouyanfei 发表于 2012-12-28 13:15:26

42CrMo调质后的组织

这是我们供应商提供的42CrMo的调质后的组织,从组织上看,大家觉得合格吗?还有表层白色的是不是水渍啊?

hovely 发表于 2012-12-28 13:29:33

W很严重,强度韧性应该都很差。多大的工件?
考虑加热温度过高冷却不足。

zhouyanfei 发表于 2012-12-28 13:36:57

hovely 发表于 2012-12-28 13:29 static/image/common/back.gif
W很严重,强度韧性应该都很差。多大的工件?
考虑加热温度过高冷却不足。

不会吧,这个是供应商给我们的货,具体的热处理还没告诉我们

zhouyanfei 发表于 2012-12-28 14:36:45

zhaoyun123 发表于 2012-12-28 14:27 static/image/common/back.gif
给你发个

这是多大倍数的啊,谢谢

RUISAN 发表于 2012-12-28 16:29:46

本帖最后由 RUISAN 于 2012-12-28 16:31 编辑

回火索氏体+粗大针状铁素体+片状贝氏体。按本人标准评判,为不合格组织

zhouyanfei 发表于 2012-12-28 16:30:37

RUISAN 发表于 2012-12-28 16:29 static/image/common/back.gif
回火索氏体+粗大针状铁素体+片状贝氏体。按本人标准评判,为不合格组织

这个可能是什么原因造成的啊?谢谢

RUISAN 发表于 2012-12-28 16:33:11

淬火温度高,淬油破膜缓,淬火油冷速低,工件表面氧化皮未处理,工件表面严重脱贫碳

RUISAN 发表于 2012-12-28 16:35:58

本帖最后由 RUISAN 于 2013-1-4 15:11 编辑

解决方法:1、有氧化的工件预抛丸处理,2、保证加热炉气氛有效保护,3、加快淬火油搅拌,4、更换优质快速淬火油(冷速不小于120)。
      这是一个系统问题,影响的因素 工件的组织状态占5% ,加热炉加热过程占40% ,油槽搅拌冷却设计占40% ,淬火油品质只占15%,不同冷速的淬火油可以通过改变油温和搅拌系统来弥补!

君王三百州 发表于 2013-7-24 08:54:18

淬火温度过高,保温时间过长,过冷度较小!

yiyongjun 发表于 2013-7-24 10:35:27

观察后觉得冷速过慢的可能性较大,韧性应该不好。

钢铁医生 发表于 2013-7-26 14:37:58

本帖最后由 钢铁医生 于 2013-9-9 21:40 编辑

按照调质组织评级标准

大于5级了


钢铁医生--淬火冷却技术

http://service.t.sina.com.cn/widget/qmd/1648650455/0f8fc7d0/2.png
大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
马氏体组织转变立体教学视频-视频来自优酷
(动态演示-20钢加热冷却淬火板条马氏体形成,共析钢加热和冷却贝氏体形成,球状P加热针状马氏体形成过程)
http://www.heayao.com/technical-1.html

fengzhonghenji 发表于 2013-7-26 15:12:48

不合格的调质组织, 是冷却不足

wlz2013 发表于 2013-7-27 13:51:57

是粒状贝氏体组织,晶粒并不大。
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