暗夜 发表于 2013-1-8 17:25:31

冷拔时候比较难拔,有时候断,比较少!经过询问论坛里的工程师,现在低温慢退,抗拉在520左右,伸长在23~33,基本满足要求!

水火不容 发表于 2013-1-25 09:19:11

暗夜 发表于 2013-1-8 17:25 static/image/common/back.gif
冷拔时候比较难拔,有时候断,比较少!经过询问论坛里的工程师,现在低温慢退,抗拉在520左右,伸长在23~33 ...

您所说的难拔是指那样的?比如对哪方面来说是比较困难的,能说具体一点吗

水火不容 发表于 2013-1-25 09:19:55

暗夜 发表于 2013-1-8 17:25 static/image/common/back.gif
冷拔时候比较难拔,有时候断,比较少!经过询问论坛里的工程师,现在低温慢退,抗拉在520左右,伸长在23~33 ...

您所说的难拔是指那样的?比如对哪方面来说是比较困难的,能说具体一点吗

水火不容 发表于 2013-1-25 09:21:03

暗夜 发表于 2013-1-8 17:25 static/image/common/back.gif
冷拔时候比较难拔,有时候断,比较少!经过询问论坛里的工程师,现在低温慢退,抗拉在520左右,伸长在23~33 ...

在请教一下哦,所说的低温慢退,指多少温度呀,大概多少保温时间

stove 发表于 2013-1-1 08:35:07

退火750度出炉有点高吧

渤海管件 发表于 2013-1-4 15:33:08

是不是 冷拔时长度未达到就断了?
而且断裂的强度比较大,梆梆的响。

暗夜 发表于 2012-12-30 10:42:19

15CrMoG钢管中间管和成品管退火问题

本帖最后由 暗夜 于 2012-12-30 10:44 编辑

近期我们在做一批15CrMoG 28*1.9钢管时。36米长辊道式连续炉,在退火后(加热温度820,速度2米/分钟,炉尾750,出炉空冷)发现强度过高(抗拉720mpa屈服660mpa,伸长率22%),造成后期冷拔难以进行。请问各位师傅问题出在哪?

暗夜 发表于 2013-6-15 00:07:37

估计是炉尾温度高造成,炉子不太好,前面的温度如果高了就容易带到后面,后来加热采用780度,转速在2米/分吧,性能基本合格了

暗夜 发表于 2013-6-15 00:08:59

退火后还那高的强度,冷拔就很难进行了,容易断了!

窦信胜 发表于 2013-6-15 16:30:24

出口温度太高了!建议550到600度。

暗夜 发表于 2013-6-15 17:59:24

炉中下部没有挡火墙,温度带到后面,出口温度不太容易降低到600,只能前面降低温度!
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