4mm处的金相看了。从晶粒度上看有4级的,有6级的,但是硬度都在48-50之间,我感觉温度没有问题,冷却介质我 ...
既然能看出此处的晶粒度级别,就说明淬火加热不足,建议LZ降低扫描速度,提高加热功率。这样做,问题基本会得到解决。 zw1315 发表于 2013-1-7 08:25 static/image/common/back.gif
我说的4-6级就是温度高的意思,既然温度够了还淬不硬,所以不是温度的问题,看来这个问题还是我们自己琢磨吧 ...
LZ,还有一个问题,就是你的加热电源的频率问题。你调整一下砸比,看看能解决不? 以前这种情况,我这也遇到过一次,当时也对材质重新做了一次,材质都在合格范围内,偏下限,含碳量刚好合格;后来联系供货厂家,要求化学成分控制在中上限值;一直到现在从未发现过此类质量事故。:handshake 希望对你有帮助 估计是材料上下限的问题 以前这种情况,我这也遇到过一次,当时也对材质重新做了一次,材质都在合格范围内,偏下限,含碳量刚好合格;后来联系供货厂家,要求化学成分控制在中上限值;一直到现在从未发现过此类质量事故。 希望对你有帮助
那那批材料怎么办了啊?
LZ,还有一个问题,就是你的加热电源的频率问题。你调整一下砸比,看看能解决不?
频率我调整过了,从1200-2000都试过了,还是不怎么样,我准备从喷水圈开始看看怎么样吧 本帖最后由 YANTAO2008123 于 2013-1-7 19:55 编辑
换盐水式一下,浓度在10%以内。 是否调整加热速度可以尽可能慢一点 材料成分上下限最有可能 请发 成分化验单及原始组织图片 上来。 在不知您的设备的频率及功率的情况下,建议再做一个感应器【要加大与工件的间隙】。另外,加热温度可取上限,对晶粒大小不会有影响。 12楼工程师的意见很好,检查一下4mm处的金相组织是否合格,组织合格性能就有保证了。影响淬火结果的因素不只是工艺。如果工艺没有太大问题,应在实际生产过程调整工艺参数。这不算原工艺不合理,更不能说原工艺有错误。材料进厂合格,说明成分在规定的范围内。以往的经验证明,如果前批材料碳含量在中上限,第二批材料在下限,就应当调整工艺参数。您也知道,高频加热淬火对材料(特别是40和45钢)成分非常敏感。 请您将所用的设备型号说明。 淬火介质及其温度也要查一下,其次是环境温度也有影响的 多做几个面的测试、 是不是两家厂的材料啊、 我们就碰到过 40Gr的材料两家厂来的 一个炉子同一炉 淬火出来硬度相差5-10度 最后结论是 、含炭量过低或不均匀、 这个可能就是材料偏析引起的,没有办法
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