2.虽然材料是本质细晶钢,但是后续热加工对本质晶粒度有影响。
3.对于锻造建议提高终锻温度,减少混晶现象
4.建议采用670-680℃高温回火进行回火处理
5.建议提高Al/N比 停锻温度工艺要求是≥880℃,实际控制在900℃左右。是不是温度低了,如果提高应该控制在多少温度为最佳? 渗碳前是否考虑个正火加高回,或调质?
渗碳后的晶粒度,请高手指教一下
大家好,新手报到,请多多关照!我们公司有一个零件外协渗碳淬火后形位差变形一直超差,已困扰多年。零件有效尺寸12mm,材料20CrMn,加工流程:锻造—正火—精整—抛丸—机加—渗碳淬火—回火—抛丸—成品。正火参数:930℃×45分钟,出炉散开空冷,网带炉加热。渗碳:910℃×6小时,825℃×0.5小时快速油淬火,油温40~60℃搅拌,渗碳设备为丰东多用炉。附件为渗碳后零件的晶粒度情况,倍率100×。
1、晶粒度的结果虽然合格,但从图片上看,很不均匀。这是不是混晶?
2、产生这种晶粒结果的工序到底是正火还是渗碳?
3、20CrMn应该为本质粗晶粒钢,若采用渗碳后缓冷再重新加热淬火的工艺对变形能否有所改善?
说明:因我们公司暂时没有自己的热处理,以上铸造、正火、渗碳均为委外加工
附件怎么看不见啊? jimmy0325 发表于 2013-1-15 14:22 static/image/common/back.gif
谢谢大家的热心参与和指教。请问有没有谁做过“齿轮毛坯锻造余热等温正火工艺”的?对我们公司这个零件,如 ...
齿轮毛坯锻造余热等温正火工艺,锻造余热控制不住的,建议还是不要使用 组织不合格
鉴定完毕 jimmy0325 发表于 2013-1-15 13:05 static/image/common/back.gif
停锻温度工艺要求是≥880℃,实际控制在900℃左右。是不是温度低了,如果提高应该控制在多少温度为最佳?
这温度差不多了,但这么高咋还混晶呢
附件是我们公司实验室对该锻件正火后的组织结论,执行标准GB/T13320-2007,上图是低倍100,下图是高倍500的,请大家帮忙评定一下附件上的结论是否准确,恰当?500倍的图片中是否存在有粒状贝氏体等非平衡组织? 应该是从500倍的图片中是否能看出有粒状贝氏体等非平衡组织的存在。大家如果感觉图片模糊,请缩小比例来看,谢谢大家提出宝贵意见 谢谢大家的热心参与和指教。请问有没有谁做过“齿轮毛坯锻造余热等温正火工艺”的?对我们公司这个零件,如果采用等温正火的工艺意义大不大?如果采用普通网带炉能否实现等温正火,如果能,等温保温前的快速冷却该如何实现?
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