taorbshi 发表于 2013-3-15 17:02:55

cyj 发表于 2013-3-14 07:20 static/image/common/back.gif
是氮化后产生的裂纹这个结论应该是肯定的。但实际生产中后续没有再进行任何的加工,氮化后直接是成品的。 ...

氮化试样或产品取样是不能直接切割的,一般用线切割取样。如此说来楼主可能是在制样时产生的裂纹。

dhzhou888 发表于 2013-3-16 01:38:23

有可能是制样不当产生的裂纹,再重新取样试验一下吧。该材料用砂轮切割机可以取样,但要冷却好,磨样时去除热影响区。另外,渗氮或氮碳共渗后的快冷对高合金钢容易产生裂纹,但该材料没有问题,但氮碳共渗后不建议水冷,应该油冷。

cyj 发表于 2013-3-16 07:22:49

dhzhou888 发表于 2013-3-16 01:38 static/image/common/back.gif
有可能是制样不当产生的裂纹,再重新取样试验一下吧。该材料用砂轮切割机可以取样,但要冷却好,磨样时去除 ...

谢谢周前辈!我们分析后也认为是由于制样时产生的裂纹,后续在很注意的情况下又切割制样了10件都没有发现裂纹,基本上定性为制样产生的裂纹。再次感谢论坛上各位专家!

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 07:38:48

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2013-3-16 07:39 编辑

蒋天 发表于 2013-3-15 15:47 static/image/common/back.gif
检查开裂面有无渗氮层?只是一条微裂纹,怎么检查渗氮层,请指教。谢谢!还有就是开裂不开裂,那个部位应 ...

   请教可不敢当!这个很复杂吗?

   既然您都能检查出开裂面下没有化合物层,怎么就不能检测开裂面是否有渗氮层?:)

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 08:19:13

蒋天 发表于 2013-3-15 14:11 static/image/common/back.gif
渗氮前就有裂纹的话,在裂纹处也会有化合物层啊,但是金相显示裂纹处没有化合物层的,难道说是氮化引起的裂 ...

   感谢您的提醒,我没有仔细看主题照片。经您这么一提醒,再看看那幅图片,这裂纹基本可以断定是在氮化后裂开的,但以楼主所提供的材料和氮化工艺,氮化本身是不可能产生这样的裂纹的,所以我认同是切割不当引起的开裂。

   但什么样的切割不当会导致这样的氮化件切割开裂呢?值得继续探讨:sleepy:

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 08:22:39

taorbshi 发表于 2013-3-15 17:02 static/image/common/back.gif
氮化试样或产品取样是不能直接切割的,一般用线切割取样。如此说来楼主可能是在制样时产生的裂纹。

   为什么不能直接切割?线切割不是直接切割吗?

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 08:29:29

dhzhou888 发表于 2013-3-16 01:38 static/image/common/back.gif
有可能是制样不当产生的裂纹,再重新取样试验一下吧。该材料用砂轮切割机可以取样,但要冷却好,磨样时去除 ...

    我们的氮化产品检测一般都是直接抽取出炉产品或随炉的同产品、同状态废件采用线切割取样。我在汇九这样搞了近八年,大件70kkg,小件不足1kg,线切割剖切取样可以说是不计其数,怎么就没有出现楼主这种因切割、取样而开裂的呢?匪夷所思啊

way004 发表于 2013-3-16 09:16:11

本人认为,裂纹是在氮化前就产生的,因为看金相图片裂纹处没有白亮层。建议切片观察

bwg11 发表于 2013-3-16 09:33:09

cyj 发表于 2013-3-14 07:20 static/image/common/back.gif
是氮化后产生的裂纹这个结论应该是肯定的。但实际生产中后续没有再进行任何的加工,氮化后直接是成品的。 ...

如基体应力太大,在制样切割时会产生裂纹,我遇到最严重的一次,整个试块裂成几块。

cyj 发表于 2013-3-16 09:34:43

way004 发表于 2013-3-16 09:16 static/image/common/back.gif
本人认为,裂纹是在氮化前就产生的,因为看金相图片裂纹处没有白亮层。建议切片观察

裂纹是氮化前就产生的,那么氮化时裂纹处不也有的白亮层了。不知您是如何理由推断裂纹是氮化前产生的。

cyj 发表于 2013-3-16 09:36:24

bwg11 发表于 2013-3-16 09:33 static/image/common/back.gif
如基体应力太大,在制样切割时会产生裂纹,我遇到最严重的一次,整个试块裂成几块。

基体应力大?按现有工艺看不存在应力大的工道,就是找不到使工件产生应力大的原因。

bwg11 发表于 2013-3-16 09:40:09

cyj 发表于 2013-3-16 09:36 static/image/common/back.gif
基体应力大?按现有工艺看不存在应力大的工道,就是找不到使工件产生应力大的原因。

陈总,该零件的调质也是你做的吗?说来听听?

bwg11 发表于 2013-3-16 09:50:29

另外,不知各位坛友是否有研究过,类似这么小的微裂纹(假设白亮层10微米左右,目测裂纹深度大概40微米左右,宽度2微米左右)是否有形成渗层的可能性?

cyj 发表于 2013-3-16 09:57:24

bwg11 发表于 2013-3-16 09:40 static/image/common/back.gif
陈总,该零件的调质也是你做的吗?说来听听?

鲍总,您好!好久没有联系了。您是氮化方面的专家,对这个肯定有独到的见地。这个零件的调质不是我司做的。软氮化后是炉内快冷,从560度降至200度也需要2个多小时,这样的冷却应该也不会产生什么应力吧!

dhzhou888 发表于 2013-3-16 10:09:34

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 08:29 static/image/common/back.gif
我们的氮化产品检测一般都是直接抽取出炉产品或随炉的同产品、同状态废件采用线切割取样。我在汇九这 ...

我估计楼主的小件是不会用线切割的,线切割不会开裂。我说的制样不当,当事人应该有数,局外人不一定明白。

满江红 发表于 2013-3-16 10:09:48

可能是你切割样块时产生的应力裂纹,如果是氮化前产生的,裂纹周围有氮化层。

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 13:36:54

cyj 发表于 2013-3-16 09:57 static/image/common/back.gif
鲍总,您好!好久没有联系了。您是氮化方面的专家,对这个肯定有独到的见地。这个零件的调质不是我司做的 ...

    炉内快冷?是不是炉体打开风道鼓风快速降温?

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 13:38:18

way004 发表于 2013-3-16 09:16 static/image/common/back.gif
本人认为,裂纹是在氮化前就产生的,因为看金相图片裂纹处没有白亮层。建议切片观察

   既然金相切块的断裂面没有白亮层,怎么可以判断为是氮化前开裂呢?

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 13:40:48

bwg11 发表于 2013-3-16 09:33 static/image/common/back.gif
如基体应力太大,在制样切割时会产生裂纹,我遇到最严重的一次,整个试块裂成几块。

   基体应力太大如何理解?在这种材料经过调质,然后进行一些列机械切削加工后,在进行软氮化,软氮化后又是随炉降温至150度左右出炉,太大的应力是在哪里形成(产生)的?

孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 13:42:32

bwg11 发表于 2013-3-16 09:40 static/image/common/back.gif
陈总,该零件的调质也是你做的吗?说来听听?

   即便是调质回火不充分(甚至不经高温回火),那么经过几个小时的软氮化处理,原来调质淬火时的应力还不足以被消除吗?
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