SCM415渗碳后感应退火,硬度不均匀是什么原因
SCM415工件渗碳加回火后,需要去除螺纹部分的应力,降低硬度,采用感应退火工艺,但是对称螺纹退刀槽的两边,硬度竟然相差一倍以上,是什么原因? 是不是定位有问题,就是螺纹退刀槽放的不是正中间,温度的差异,楼主可以检测下两边对应的金相,一个是高温回火,一个可以就是中低温回火 wl04012125 发表于 2013-3-15 11:00 static/image/common/back.gif是不是定位有问题,就是螺纹退刀槽放的不是正中间,温度的差异,楼主可以检测下两边对应的金相,一个是高温 ...
我们是找外协厂家做的,感应退火的时候,工件是有旋转的。。。:) yfxandrh 发表于 2013-3-15 11:08 static/image/common/back.gif
我们是找外协厂家做的,感应退火的时候,工件是有旋转的。。。
楼主:建议做个金相分析,硬度不均匀,受热不一,可以去现场看看热处理过程,这样方便查出问题 降低加热功率,延长加热时间即可! 热处理厂家给我的答复是因为退火的时候使用人工上下料,为了使工件快速冷却,感应退火后空冷一段时间再喷冷却介质,可能由于间隔时间不够,造成了再次淬火的现象,使硬度升高。请各位支支招,我个人觉得这个理由不成立。 本帖最后由 esom 于 2013-3-19 15:10 编辑
感觉是感应器平面与螺纹中心线不垂直吧?
另外,5和10是相差一倍,20和40也是相差一倍,但是差的值就不一样了
关于热处理厂家的答复,可以做个金相:如果是再次淬火,那应该是淬火马氏体,组织有变化的 螺纹退火要使用超音频或中频电源进行加热,功率输出要小一点缓慢加热,温度要严格控制不能超过相变点,核心的是感应线圈, 退火 旋转匀速升温加热 自然冷却 目前取消喷淋,提高转速,且降低了整个感应器的输入功率,检测的结果显示,工件已经达到我司要求啦,,, 感谢各位的回复,经过我方和供应商的共同努力,找出原因了:硬度太高是因为没有温度监控,当时操作人员不清楚,将功率调大,导致温度超过奥化温度,而为了加快冷却采用喷淋,这时发生了再淬火现象。另一边硬度低是因为转速太慢,部分区域甚至来不及加热就已被冷却。
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