tjdxsd 发表于 2013-4-5 16:51:04

产量大,我们可以提供淬火压床

yu521223 发表于 2013-3-26 16:10:35

薄壁环渗碳淬火变形问题

各位大侠:小弟最近在加工20CrMnTi薄壁环遇到了变形困惑,零件渗碳前尺寸外圆135MM,内径124.4MM,高度35mm,渗碳层深度1.1-1.4mm,
             成活尺寸外圆135,里孔125,渗层0.75-1.15;
             920度渗碳淬火后渗层1.2,可是里孔变为123.9mm,外圆没什么变化,里孔如果车到位,渗层不够了,
             为了挽救零件,我们经商议决定补渗十件样品,补渗采用900渗碳渗后零件渗层1.5mm,可是意想不到的是内环尺寸缩到123.3-123.4,外圆缩量很小。
   不知各位有何高见,拯救这批零件。
         

cnszgong 发表于 2013-3-26 19:21:19

渗碳装炉时有没有加芯轴?

察哈尔汗 发表于 2013-3-26 18:30:13

同意楼上观点,补充几条:
1.考虑预热,对渗碳均匀性\变形都有好处,对提高层深略有益处
2.考虑限形淬火或淬火后整形
加大余量是笨办法,但解决问题就是好办法.
不过如果淬火后是硬车,可以考虑此方法.如果是磨,效率就低了.

热处理老学徒 发表于 2013-3-26 21:25:08

变形给冷速有很大关系。

热处理老学徒 发表于 2013-3-26 21:22:01

本帖最后由 热处理老学徒 于 2013-3-26 21:22 编辑

125-123.9mm变形量也太大了吧,毛坯有没有正火啊!

pjm1983 发表于 2013-3-26 16:14:38

可以适当提高淬火液温度试试,变形量会小一点,另外一个方向是在粗加工的时候把这个渗碳淬火的变形量考虑进去

孔原 发表于 2013-4-2 12:43:29

在批量生产之前,要先试样,确保热处理前后的尺寸变化,找出变形的规律出来,在通过机加工来修正,这样问题不就解决了!LZ在加渗的时候先退火处理,在通过淬火温度,油温来调整,降低变形量!

lyshenghua 发表于 2013-3-27 10:48:31

是否可以通过加芯轴的方式来限制变形?

wl04012125 发表于 2013-3-27 11:15:17

淬火变形量大的话,硬车可能影响有效硬度层深

Treatment 发表于 2013-4-2 13:25:29

楼主是想找出挽救这批零件的办法,貌似都没有回答到点上

西渡高速钢 发表于 2013-4-1 07:46:14

楼主的问题是个实实在在的问题,问题的解决只能靠自己找寻规律,思考办法。论坛里的朋友因不在现场,无法全面帮你思考到。

若我个人遇到此类问题,我会通过以下工作,来帮助自己,即:
1、考察渗碳前材料的热加工状态(通过金相观察组织,横向和纵向);
2、考察渗碳前产品机加工尺寸(通过数量较多的精确测量),内、外圆要测,长度尺寸也要测,并一一编号,再经渗碳淬火试验,注意,工艺轻易不要变动,变量一多,最后会搞糊自己的大脑的。只有找到规律,才能有效完善工艺。

我爱大自然 发表于 2013-4-1 08:04:05

加芯棒限位试试看行不行。

人到中年 发表于 2013-4-5 17:12:38

内孔先车一刀,修至125在渗碳。

yu521223 发表于 2013-4-3 11:49:14

之前做过很多批,质量都没有什么问题,这【批估计厂商没有控制正火序,加芯棒限位貌似成本太高了,内孔很大的,只有通过调整淬火介质来满足要求,关键是这批量零件还能不能挽救,谢谢楼上的朋友们!

子玄 发表于 2013-4-5 18:46:31

大家有注意外圆没什么缩小,内圆缩的厉害吗?大家觉得是组织应力,还是热应力造成的啊!

yu521223 发表于 2013-5-9 09:51:29

最后我们采用-120深冷处理加低温回火,挽救了一部分零件,变形大的内孔,卡簧槽没量就报废了。谢谢楼上各位了。
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