剡溪夜风 发表于 2008-2-21 17:48:18

齿轮渗碳淬火后内花键缩孔 请教解决方法

我公司有1炉齿轮,材料20CrMnTi,使用气氛控制炉,有效硬化层0.55mm,渗碳层深0.9mm.920度 渗碳,840度淬火.以前按工艺 做质量都是稳定的.昨天我人不在,下面操作工因热处理辅料(铅丝0.5mm)用完,换成了(铅丝1mm).导至热后有170多只齿轮内花键上20mm,上差0.02至0.04mm,缩至下差-0.04mm.
请教除了200度花键挤压法外,在不影响质量的前提下还有别的好方法吗?我挤压花键来不急做急用啊!   
:'( :'( :'(

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:31 编辑 ]

LINFH 发表于 2008-2-21 19:44:52

1.因为硬化层深所以缩孔。
2.酸洗。注意操作。

周建国 发表于 2008-2-21 19:52:59

LINFH 的办法倒是可以一试,但要注意使用的浓度和操作的方法。

wty728 发表于 2008-2-21 21:41:17

因为你是花键缩了,也可以用喷砂(或喷丸)的办法,用喷枪使劲对内孔吹扫,也可以去掉一些尺寸,我原来用过这种办法,很有效。

霜月 发表于 2008-2-21 22:55:17

按2楼的建议,掌握好酸洗时间。酸洗后最好再回火一次,去氢。

LINFH 发表于 2008-2-22 08:43:17

回复 #5 霜月 的帖子

酸洗后尽快中和,再在回火温度低10度再回一次火,再喷丸处理.

战神一 发表于 2008-2-22 20:21:40

原帖由 LINFH 于 2008-2-22 08:43 发表 http://www.rechulibbs.com/images/common/back.gif
酸洗后尽快中和,再在回火温度低10度再回一次火,再喷丸处理.
能将酸洗配比的比例与大家分享吗?如果可以对热处理行业也是一种贡献吧。

1050042 发表于 2008-2-29 15:55:49

如果缩得不是很大的话,也可以做一个挤刀热后挤一下,主要是针对齿形的变化和毛刺。

天天小非 发表于 2008-2-29 21:50:07

采用推刀精整一下。

fupinan126 发表于 2008-3-1 08:19:50

酸洗的浓度在15%~20%之间.

wang1981 发表于 2008-3-1 16:30:08

酸洗可以,吹砂控制不了尺寸。

wangcai916 发表于 2010-3-15 15:55:53

回复 11# wang1981


      扩孔成本高,最好还是热前尺寸优化

浪翻云 发表于 2010-3-16 14:57:19

能否请教为何更换铅丝内孔会缩的多?
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