齿轮渗碳淬火后内花键缩孔 请教解决方法
我公司有1炉齿轮,材料20CrMnTi,使用气氛控制炉,有效硬化层0.55mm,渗碳层深0.9mm.920度 渗碳,840度淬火.以前按工艺 做质量都是稳定的.昨天我人不在,下面操作工因热处理辅料(铅丝0.5mm)用完,换成了(铅丝1mm).导至热后有170多只齿轮内花键上20mm,上差0.02至0.04mm,缩至下差-0.04mm.请教除了200度花键挤压法外,在不影响质量的前提下还有别的好方法吗?我挤压花键来不急做急用啊!
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[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:31 编辑 ] 1.因为硬化层深所以缩孔。
2.酸洗。注意操作。 LINFH 的办法倒是可以一试,但要注意使用的浓度和操作的方法。 因为你是花键缩了,也可以用喷砂(或喷丸)的办法,用喷枪使劲对内孔吹扫,也可以去掉一些尺寸,我原来用过这种办法,很有效。 按2楼的建议,掌握好酸洗时间。酸洗后最好再回火一次,去氢。
回复 #5 霜月 的帖子
酸洗后尽快中和,再在回火温度低10度再回一次火,再喷丸处理. 原帖由 LINFH 于 2008-2-22 08:43 发表 http://www.rechulibbs.com/images/common/back.gif酸洗后尽快中和,再在回火温度低10度再回一次火,再喷丸处理.
能将酸洗配比的比例与大家分享吗?如果可以对热处理行业也是一种贡献吧。 如果缩得不是很大的话,也可以做一个挤刀热后挤一下,主要是针对齿形的变化和毛刺。 采用推刀精整一下。 酸洗的浓度在15%~20%之间. 酸洗可以,吹砂控制不了尺寸。 回复 11# wang1981
扩孔成本高,最好还是热前尺寸优化 能否请教为何更换铅丝内孔会缩的多?
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