2024阳极氧化,腐蚀严重
2024铬酸阳极氧化,温度35℃,电压21V,五分钟软启,保压35分钟。90度重铬酸盐封闭20分钟。膜重测得是50多,结果盐雾试验14天发现腐蚀严重,不合格了。不知道是什么原因啊,工艺参数不对吗?电压温度等应该怎么设置啊,我们要求膜厚5个微米的样子,不能太厚了,是受力件,表面抗疲劳能力要求高。 大家快来看看 ,快来帮帮忙啊 不懂阳极氧化,不过这材料5μm的氧化膜太薄了点吧?有没有检查过氧化膜的厚度、均匀性、疏松程度? tlx322 发表于 2013-6-1 14:50 static/image/common/back.gif不懂阳极氧化,不过这材料5μm的氧化膜太薄了点吧?有没有检查过氧化膜的厚度、均匀性、疏松程度?
直接看外观,测膜重(相当于侧厚度)。5um够了,表面还要刷漆的 楼主好!我已经看到您的留言。我公司有硫酸阳极氧化,没有铬酸阳极氧化。我从工程师的角度给您提一些看法。1,我们不是这个专业的,所以不是万能工程师,对这一行应该有学习和熟悉的过程。所以,一定要有老师傅,工程师不能代替老师傅。2,铬酸阳极氧化的配方不同,工艺参数也不同。
见附件
我感觉是电压低了 膜孔较多 我只做过镁合金 所以仅供参考 方弋戈 发表于 2013-6-2 07:44 static/image/common/back.gif
我感觉是电压低了 膜孔较多 我只做过镁合金 所以仅供参考
其实我也感觉电压低了,但我们只能按照规范要求做。我们规范要求是2000系列电压20付左右,7000系列40付左右。我觉得是不是二者搞反了?
等我忙完这段时间自己做实验试试去 专业守炉子 发表于 2013-6-12 16:18 static/image/common/back.gif
其实我也感觉电压低了,但我们只能按照规范要求做。我们规范要求是2000系列电压20付左右,7000系列40付左 ...
我做的AZ31 25V左右膜厚挺好 封孔完很漂亮 进行工艺试验很重要,试验成功后就能大批量生产。 阳极前要有喷砂的环节因为喷砂的好怀决定阳极出来的颜色~ 154616280 发表于 2013-6-19 00:08 static/image/common/back.gif
阳极前要有喷砂的环节因为喷砂的好怀决定阳极出来的颜色~
我们阳极化前不喷砂的。不过上次一个零件返修要退漆,然后是喷砂退漆的,结果铬酸阳极化出来表面偏黑色,就是吹砂那种颜色偏黑点了。是怎么回事呢? 专业守炉子 发表于 2013-6-19 19:32 static/image/common/back.gif
我们阳极化前不喷砂的。不过上次一个零件返修要退漆,然后是喷砂退漆的,结果铬酸阳极化出来表面偏黑色, ...
吹砂造成表面不平滑,镀膜也就不平滑,不能形成镜面反射,就发黑了。就像我们看到的整块金属有光泽,而金属粉末是黑的。 两把菜刀闹革命 发表于 2013-6-20 21:31 static/image/common/back.gif
吹砂造成表面不平滑,镀膜也就不平滑,不能形成镜面反射,就发黑了。就像我们看到的整块金属有光泽,而金 ...
那到底是吹砂阳极化好呢,还是机加后直接除油脱氧碱腐蚀脱氧出光阳极化好呢?
吹砂阳极化粗糙度达到什么状态比较好呢?阳极化后颜色怎么样才好呢? 是否喷砂与技术要求有关,表面要求光亮或镜面,喷砂就报废了!
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