mse319 发表于 2013-6-6 15:54:38

第一炉氮化零件金相,欢迎大家批评指正

新氮化炉刚调好,附件是测渗层均匀性的金相照片,欢迎大家批评指正

mse319 发表于 2013-6-6 15:57:42

脆性检验,下图是HRC压头压痕照片

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-6 16:13:22

   什么材料?原始状态?氮化工艺?表面硬度如何?

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-6 16:14:35

mse319 发表于 2013-6-6 15:57 static/image/common/back.gif
脆性检验,下图是HRC压头压痕照片

    氮化产品化合物层脆性检查应依据GB/T11354—2005,没有使用HRC检查的

我心飞翔eric 发表于 2013-6-6 17:04:00

楼主是什么产品,同意杨工的疑问。为什么用HRC呢?

huweiwh 发表于 2013-6-6 17:23:21

确实是的看白亮层脆性怎么用HRC ,这个检测方式首先很怀疑的。

刈麦人 发表于 2013-6-8 00:22:02

有原材料的金相和硬度吗?

mse319 发表于 2013-6-8 15:44:00

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-6 16:13 static/image/common/back.gif
什么材料?原始状态?氮化工艺?表面硬度如何?

42CrMoH,调质处理后气体氮化(氨气与氨裂解气),调质硬度BR3.5-3.7(HRC28-32)。 氮化工艺:(1)强渗段氮势Kn=6.5,温度510℃,时间23h;(2)扩散段:氮势Kn3.0,温度525℃,时间16h。氮化结果:氮化层:0.2-0.25mm,白亮层:0.015mm,表面硬度:HR15N=86&HRC=40.

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-8 15:47:09

mse319 发表于 2013-6-8 15:44 static/image/common/back.gif
42CrMoH,调质处理后气体氮化(氨气与氨裂解气),调质硬度BR3.5-3.7(HRC28-32)。 氮化工艺:(1)强渗段 ...

   仿佛您那个白亮层照片(第一幅)是低倍(100×?)拍摄的,其均匀性不好做出判断。

mse319 发表于 2013-6-8 15:49:58

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-6 16:14 static/image/common/back.gif
氮化产品化合物层脆性检查应依据GB/T11354—2005,没有使用HRC检查的

采用的是外国公司标准,通过HRC打表面硬度,能够反映渗氮层和心部的结合程度,如果零件的氮化层深、HR15N、HRC都能够满足最低要求,那么表明零件有着合适的心部硬度。标准上是这么说的。

mse319 发表于 2013-6-8 16:14:21

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-8 15:47 static/image/common/back.gif
仿佛您那个白亮层照片(第一幅)是低倍(100×?)拍摄的,其均匀性不好做出判断。

杨工对我这个工艺有什么看法?新炉子,正在调试中……

bwg11 发表于 2013-6-8 16:35:23

mse319 发表于 2013-6-8 15:49 static/image/common/back.gif
采用的是外国公司标准,通过HRC打表面硬度,能够反映渗氮层和心部的结合程度,如果零件的氮化层深、HR15N ...

0.2-0.25的氮化渗层能达到40HRC吗?没试过,很想知道?

mse319 发表于 2013-6-8 16:39:22

bwg11 发表于 2013-6-8 16:35 static/image/common/back.gif
0.2-0.25的氮化渗层能达到40HRC吗?没试过,很想知道?

对,确实是这样的,您可以试一下

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-8 16:59:38

mse319 发表于 2013-6-8 16:14 static/image/common/back.gif
杨工对我这个工艺有什么看法?新炉子,正在调试中……

   条条大路通罗马。对一个工艺的优劣不好笼统评价。一个优化的工艺,首先应保证产品符合技术要求;其次,操作简便;最后还应保证量产和经济。

xujie1357 发表于 2013-6-16 16:23:22

孤鸿踏雪 发表于 2013-6-8 16:59 static/image/common/back.gif
条条大路通罗马。对一个工艺的优劣不好笼统评价。一个优化的工艺,首先应保证产品符合技术要求;其次 ...

杨工,我们公司在做一个40CrMo的从动齿轮气体软氮化的时候,在使用过程中,白亮层剥落了,经检查白亮层为25um,疏松合格,脆性检出来压痕边缘处有裂纹,请问白亮层剥落主要是什么原因,怎么改进呢,我们在氮化中没有加入退氮工序
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