20CrMo渗碳后碳化物超标如何返工
齿轮轴的渗碳淬火。材料是20CrMo,渗碳采用甲醇,丙酮。由于渗碳过程中丙酮打入量过高,导致组织碳化物超标,且淬硬层比要求深返修如果重新淬火 ,势必淬硬层会更深····
大家看 返工应该怎么处理·
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:32 编辑 ] 应是渗层也深吧。
如果渗层深了就不好处理了,若单是淬硬层深,返一下没问题的,降一下保温温度就可以的。 这样的产品应该没有返工的必要,本身硬化层深度就深,经过二次翻修会更深
不是棘手的问题,我可以帮助你
实际上渗碳时碳化物级别超标(大于4级)很常见,尤其井式炉无碳势控制的情况下.即使有碳势控制的滴控炉由于合金元素偏于上限也会出现类似问题.我常用的两种办法:
1.低碳势(只滴甲醇),在渗碳温度保温,出炉空冷,重新淬火.比较容易操作.
2.低碳势(只滴甲醇),在渗碳温度保温降温淬火,需要技巧.
渗碳层和淬硬层是两个技术指标,一般渗碳层比淬硬层深0.1-0.15(渗碳层检测执行汽标,淬硬层至HV513),在高温保温实际上扩散速度很慢,不要担心过深,前提工件淬硬层合格.
您可以将工件的技术指标和检测情况告诉我,以便提供具体参数. 1.从新返工,扩散至碳化物合格后出炉淬火。
2.进行高温回火。
3.二次淬火。
理由:经过高温回火的渗层会减少。但扩散返工,会加深渗层。二者冲减,所以需要工艺试验。
我们高温回火后,二次淬火,渗层会少掉零点几毫米。
自己琢磨着办吧......
回复 #1 woxiaoaxiao 的帖子
王广生著<<热处理缺陷分析及案例>>在对有关此问题有论述及解决方案.请查阅回复 #5 fengfeng 的帖子
高温回火后 进行淬火应该比较好···现在我 采用的是 600度回火 ··通大量氮气保护· 高回后再淬火,和二次淬火有什么区别? 你意思是不扩散?我没有明白你的意思...... 他的意思是:
1.通过高温回火产生一定的氧化皮,使渗碳层减薄;
2再淬火达到要求.
但:
零件的尺寸会减小,只有零件的加工余量允许的情况下可以这样做,不然,怎么都是渗碳曾深的状况. 渗层减薄通过高温回火氧化皮来实现?佩服10楼想象力。
他大量通氮气保护没看到?
回复 #8 fengfeng 的帖子
没什么区别··不过回火用的600度,一般我 们用400度回复 #9 fengfeng 的帖子
如何扩散?:$ ?:( 4#和5#给的工艺都过于模糊,最好能够再具体点,使楼主能够很好的掌握返修工艺,而我们也跟着从中学到知识,以后碰到类似问题时会很好的予以解决。:handshake回复 #1 woxiaoaxiao 的帖子
不知碳化物是否已形成网状、马、奥级别高低,如果单纯碳化物超标,而且层深没有超过上限的20%的话,建议增加一次低温回火,时间至少保持6小时左右就行了,使用不会出现问题。回复 #15 霜月 的帖子
第一次 淬火后 已经形成网状··经高回后··碳化物已经比较分散了··二次淬火了 已经··
但金相还没出来·不知道碳化物是否全部溶解··
要下周一上班才知道:$ 应通过正火来打散碳化物网.渗层深了就没办法了
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