求助20CrMnTi退火工艺问题
炉子是24T振昌炉,退火线材线径是24.5,材质为20CrMnTi,前期原材料是26的,退火工艺如下:770保温8小时,用13度每小时降温到730保温5小时,再用8度每小时降温到680,再用10度每小时降温到650,炉冷到550出炉,
结果做出来整炉材料硬度偏高,在HRB76~80,球化级别为5.5级,想问问大家这工艺哪里有问题,客户要求我们退火后的硬度控制在75以下,
请各位大侠帮帮忙分析分析。
能否上传金相照片,据你所述,球化级别在5.5级,温度已经偏高或者加热时间偏长,只是个人建议。 可是为何硬度反而那么高啊,同样的工艺用于同样材料的小线径,如尺寸为10.0~8.0的材料只是把等温时间缩短了1.5小时,硬度做出来只有72左右啊, 有点纳闷了,试验了几次用不同材质的材料同样是上面的问题, 我做GCr15球化时也遇上明明球化5-6级,但是硬度还在220HB以上,开始以为问题在冷却速度上,后来降低冷却速度还是不行,怀疑问题在球化前的原始组织有问题,试着采用一次正火再球化,硬度就下来了。但是其中的原理不是很明白,只是怀疑原始的碳化物形态和分布可能是造成硬度高的原因。在此也希望得到指导 希望得到高手们的回复,个人觉得是否是因为等温时间比较短,因为线材本身直径较大。或是保温温度不够所致啊
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