请问氮化后内孔变大很多的原因是什么
材料为45钢,基体为正火组织,工件为小钢圈,直径150mm,壁厚8mm。氮化后一直是内孔变大,变大量一直为0.07mm左右,所以机加工一直留着这点余量。但最近一批货内孔变大量到了0.12mm,而氮化后的硬度却没有大的改变。
请问为什么硬度没有改变但变形量却改变这么大?
或者换句话说,哪道工序发生了变化不影响氮化硬度只影响变形量? 最好把产品调质一下。
原始组织如果是索氏体肯定变形很小了。 不知LZ所说的零件是同一批材料,还有正火质量是否相同? 楼主,这与氮化前的工件组织有关。 谢谢各位老师回复
加工的顺序是正火--机加工--氮化
除了氮化前工件的组织差异之外
氮化过程的差异是否会产生这样的变化--硬度不变,内孔不寻常增大? 设计工程师根据零件的服役状况,应合理选择材质。低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。预先热处理的要求:调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃去应力回火(退火)以消除机械加工应力。这一方法适用于任何氮化工艺,不能等闲视之。 材料厂家、正火、加工方式等是否变更,都可能带来上述问题。 这个应该是前期热处理和材料的原因吧,氮化理论上只会使孔变小,变大的还没有遇到过。 我们做盐浴氮化QPQ,一般内孔只会缩小0.002,变大的还是头次见到 如果控制不好,内孔变大,变小都有可能。 机加工后应力太大。正火不到位都可以影响到的 前期回火温度有问题吧?后期氮化完之后如何冷却的? 变形量不稳定估计与前期的预处理有关系,正火温度偏低,亚温正火不能使原材料的组织完全均匀化。所以在氮化前的正火工艺应该好好控制一下。氮化后的冷却应该随炉冷却。 材料厂家、正火、加工方式,机加工后应力太大
氮化理论上只会使孔变小,
预先热处理的要求:调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃去应力回火(退火)以消除机械加工应力
前面的回答应该已经回答了问题! 氮化一般的趋势是内孔变小,外径变大,变形量和材料的原始组织有关 依依QPQ盐浴氮化 发表于 2013-6-27 15:56 static/image/common/back.gif
我们做盐浴氮化QPQ,一般内孔只会缩小0.002,变大的还是头次见到
请问如何通过氮化使HT300材料的产品内孔收缩0.02mm,我们实验好多次,内孔都是不收缩也不胀大,不知道跟氮化盐,跟氮化温度,时间有没有关系?求教! 维纳特 发表于 2013-8-23 09:30 static/image/common/back.gif
请问如何通过氮化使HT300材料的产品内孔收缩0.02mm,我们实验好多次,内孔都是不收缩也不胀大,不知道跟氮 ...
如果外径大壁厚薄的话,就有可能内径也会变大 shenjian 发表于 2013-8-26 17:28 static/image/common/back.gif
如果外径大壁厚薄的话,就有可能内径也会变大
外径大约30-35mm。壁厚大约15-20mm,我氮化下来内孔就是不变,我想让内孔缩小一点,请问有什么办法吗? 7楼说的对,一般情况下渗氮件需要调质处理
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