Alchemist 发表于 2013-6-29 10:51:43

氮化后退火处理问题,请前辈们指点

今日,我接到一个薄片状产品要做盐浴SQP处理,由于氮化后应力释放,产品发生了变形。后来我想用治具矫直后退火处理。之前用550度真空退火2H,SQP外观几乎没变化。由于550度矫直效果不好,我又矫直后850度真空退火一小时,出来后平面度达到了理想状态。但外观发生了变化,由原来的黑色变成了白色。我打了一下硬度,发现只有HV(0.1)370左右(素材硬度),金相稍后检测出来!
现提出以下问题点:
1.850度退火后,表面硬度下降了,是氮化层剥落了,还是表层N原子扩散了?
2.表层的四氧化三铁氧化层消失了,是剥落了,还是分解了,跟N置换了?

另想请教各位前辈,氮化后矫直的方法,我这产品板厚0.5mm,平面度要求0.08以下(相当于冲压所能做到的范围)

蒋天 发表于 2013-6-29 11:49:14

那么高的温度形成的Fe-N相早就离解了,可参见《热处理手册》第一卷工艺基础345页,希望能对您有帮助

djh088 发表于 2013-6-29 22:56:18

氮化后一般不允许做退火处理的,你氮化时的装料方式是怎么样的?

excellence 发表于 2013-6-30 19:30:19

去应力退火应该在渗氮之前进行。

dhzhou888 发表于 2013-7-1 06:31:11

什么材料要如此高的温度退火?技术要求是什么?

Alchemist 发表于 2013-7-4 21:09:05

dhzhou888 发表于 2013-7-1 06:31 static/image/common/back.gif
什么材料要如此高的温度退火?技术要求是什么?


你好!
      部品材质为SUS301,板厚0.3,平面度要求0.08以下!

Alchemist 发表于 2013-7-4 21:10:56

excellence 发表于 2013-6-30 19:30 static/image/common/back.gif
去应力退火应该在渗氮之前进行。

可是渗氮之后,产品受热应力的影响发生了变形,这是薄片状产品做盐浴氮化无法避免的

Alchemist 发表于 2013-7-4 21:12:08

djh088 发表于 2013-6-29 22:56 static/image/common/back.gif
氮化后一般不允许做退火处理的,你氮化时的装料方式是怎么样的?

你好!
   我是穿孔悬挂设定的,竖直(最小面积方向)入水。

Alchemist 发表于 2013-7-4 21:20:39

本帖最后由 Alchemist 于 2013-7-4 21:24 编辑

你好!
      我还有疑点,FN化合物的确是分解了,可能N重新以活性氮原子的状态出现,但还是无法解释表层四氧化三铁消失的原因啊!

dhzhou888 发表于 2013-7-5 01:02:43

最好把技术要求列出,供讨论。例如:硬度、有效硬化层深度等。你现在的工艺是什么?

蒋天 发表于 2013-7-5 11:22:55

真空退火出来的话颜色肯定会和之前的不同,楼主是怎么判定的表层氧化层不见了?单单从外观颜色就判断么?QPQ出来后在初次加有防锈剂的热水中清洗后,表层也会呈现白色,见不到原来的黑色,难道楼主您会说那也是四氧化三铁消失了么??

wangzeshi 发表于 2021-4-4 11:02:38

Alchemist 发表于 2013-7-4 21:20
你好!
      我还有疑点,FN化合物的确是分解了,可能N重新以活性氮原子的状态出现,但还是无法解释表层 ...

真空处理就会在高真空的条件下,氧化铁膜会分解,因为低压状态的氧化铁已经达到分解压了。氧会分解出来形成氧气,被抽出。这样就会形成白亮的金属表面。你应当在氮化前将零件去应力退火。然后再氮化,就会不变形了。
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