渗碳层深度会因为磨削的关系引起误差么?
渗碳层的深度会因为没磨好使硬化层硬度升高,而导致检测渗碳层变深? 有这样的事? 怎么证明渗层变深了呢? 怎么证明是因为没磨好而导致渗层变深的?理论上不可能吧 本帖最后由 esom 于 2013-7-5 08:30 编辑如果是磨削时冷却不好,会有二次淬火的情况,这可以在金相检验时看出来。
但是一般也就是微米级别的影响,对硬化层深度检测不会有影响。
附件是高频的产品,但是大同小异:
我也感到很奇怪!对方检验了渗碳层有1.10mm,然后把试样带过来我打了也有1.10mm。但是我拿去重新磨了下,测出的渗碳层只有0.9mm左右。这也差太多了吧? 黑海新手 发表于 2013-7-5 12:31 static/image/common/back.gif
我也感到很奇怪!对方检验了渗碳层有1.10mm,然后把试样带过来我打了也有1.10mm。但是我拿去重新磨了下,测 ...
有可能你制样有问题,试样没做好吧。 :dizzy:返工回来的产品我们回火一下发过去,对方居然说渗碳层浅了!纠结啊!! 黑海新手 发表于 2013-7-5 17:35 static/image/common/back.gif
返工回来的产品我们回火一下发过去,对方居然说渗碳层浅了!纠结啊!!
你在一楼所说“渗碳层的深度会因为没磨好使硬化层硬度升高,而导致检测渗碳层变深”是不可能的。然而“返工回来的产品我们回火一下发过去,对方居然说渗碳层浅了”这里可能说的是硬化层深度变浅了:返工回火零件原有渗碳层深度是不会变的,但是原来作为硬化层深度分界550HV位置,可能由于回火温度提高硬度下降达而不到550HV,那么硬化层深度分界点势必向表层推移,结果导致有效硬化层深度实实在在地浅了。这里渗碳层并没有浅,有效硬化层是建立在渗碳层基础上的淬火回火最终结果,与渗碳层紧密关联但又不是同一概念。 ZX771 发表于 2013-7-5 18:31 static/image/common/back.gif
你在一楼所说“渗碳层的深度会因为没磨好使硬化层硬度升高,而导致检测渗碳层变深”是不可能的。然而 ...
第1对方发过来的试样已经镶嵌好了的我第1次抛光后直接测量硬化层的确有1.10mm,第2次我磨了下试样在抛光测量的硬化层只有0.9mm。第2返工回来的我们只进行了回火处理,对方居然说硬化层浅了!不管你信不信,反正我是被搞糊涂了!:lol 会不会是式样在镶嵌的时候弄斜了,因此检测时发现硬化层深了,而再次磨样时,将斜面纠正过来了,所以加测的结果相差较大。 渗碳层不是有效硬化层,不知道您的产品是不是齿轮、是直齿还是斜齿,斜齿的话有可能存在这种问题,向楼上所说的,再次磨样的时候。将斜面纠正过来了
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