38CrMoAl渗氮硬度低
本帖最后由 倪祖峰well 于 2013-7-19 00:36 编辑38CrMoAl气体渗氮硬度要求≥980HV10,但检测结果820,渗层为0.45mm,脆性≤2
采用井式渗氮炉
工艺如下:
升温至350℃,保温120min;
再通氨气并升温至500℃,保温1200min氮势16.5;
升温至520℃保温2400min,氮势4.5;
再升温至530℃脱氮并保温180min,氮势0.7;
再降温至350℃;氨气流量3m3/h,300℃保温120min,再降至50℃出炉
而且过了5天竟然生了很多锈
请问是哪一段的问题?谢谢 可能是表面有疏松严重造成硬度偏低 请教一下,为什么要脱氮啊 小蚂蚁2155 发表于 2013-8-21 00:01 static/image/common/back.gif
请教一下,为什么要脱氮啊
38CrMoAl渗氮后脆性大 888888 发表于 2013-8-19 20:16 static/image/common/back.gif
可能是表面有疏松严重造成硬度偏低
您的意思是通氨量不够的原因吗? 3H的退氮处理时间长了,我这里解决脆性40Mim退氮 这个工艺不可能低到820HV的硬度啊,看看材质有没有问题吧
本帖最后由 jihad_man 于 2013-8-27 10:36 编辑
至于工件生锈的问题,我也遇到过,你用什么设备渗氮?
可参考我这篇帖子
气体氮化的时候,大家遇到过这种情况没有?(问题已解决)
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98696&fromuid=19996
在帖子中提到的氮势是实测值吗,还是公式计算值呢,而且无论哪个值,在NH3流动及循环不充分的情况下都会有氮势的波动,这会导致表面组织疏松,得到的化合物层并不致密,这对耐蚀性影响很大
123猪掉地 发表于 2013-8-27 21:20 static/image/common/back.gif
在帖子中提到的氮势是实测值吗,还是公式计算值呢,而且无论哪个值,在NH3流动及循环不充分的情况下都会有氮 ...
实测值,应该是NH3循环不充分的原因
页:
[1]