小~啊傻 发表于 2013-8-5 09:08:24

外径80圆锥轴承外圈淬火后椭圆<0.15mm合格率99%

外径80圆锥轴承外圈淬火后椭圆<0.15mm合格率99%,
经过调整热处理工艺,将外径80圆锥轴承外圈,椭圆变形≯0.20mm,控制到≯0.15mm,≯0.10mm占75%,晕这只是测量滚道的,外径在此基础上下降0.02mm.呵呵

离0.06mm的目标近了很多哦!

chg1555 发表于 2013-8-5 09:29:16

成绩不小,恭喜!
改变装炉方式?冷却下料方式?

小~啊傻 发表于 2013-8-5 11:40:05

chg1555 发表于 2013-8-5 09:29 static/image/common/back.gif
成绩不小,恭喜!
改变装炉方式?冷却下料方式?

这个结果确实是意外,原以为直落式网带炉没有滑落式变形控制的好,没想到也达到了这个目标。

能在技术上找些乐子,还好有收获!

z051443019 发表于 2013-8-5 12:19:20

小~啊傻 发表于 2013-8-5 11:40 static/image/common/back.gif
这个结果确实是意外,原以为直落式网带炉没有滑落式变形控制的好,没想到也达到了这个目标。

能在技术 ...

其实这是个误区,入液越快越好,冷速慢不等于入液慢,要求高的产品可以用多用炉等设备试试,可控性比较好。我之前也搞定了氮化件的变形问题,长杆件氮化变形从20来μm降到了5微米以内,基本在2-4微米之间。

小~啊傻 发表于 2013-8-5 15:01:38

z051443019 发表于 2013-8-5 12:19 static/image/common/back.gif
其实这是个误区,入液越快越好,冷速慢不等于入液慢,要求高的产品可以用多用炉等设备试试,可控性比较好 ...

可以根据工件的外形来选择合适的炉型,那是最好的!

但是一般老板都想要万能的,比如我们的设备可以做16~35的滚动体,还可以做200以下的轴承环件,性能上比较落料方式的不同会有利于弊,这个是做热处理好玩儿之处。
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