井式炉被水淹了怎么办
本帖最后由 197971500 于 2013-8-25 07:24 编辑前几天夜间突降暴雨,我们厂被水泡了井式炉与井式渗碳炉都让水泡了,设备里面都进水了,有什么好的办法可以把设备烘干恢复生产?
把炉镶吊出来,用风机向炉镗内吹风4小时以上,量一下加热元件的接地电阻,再用200度48小时以上烘干,仅供参考 LHH1362 发表于 2013-8-20 09:59 static/image/common/back.gif
把炉镶吊出来,用风机向炉镗内吹风4小时以上,量一下加热元件的接地电阻,再用200度48小时以上烘干,仅供参 ...
炉膛里都进水了光吹风不起作用,现在在用火烧,加热元件对地零电阻。 本帖最后由 钢铁医生 于 2013-8-20 10:19 编辑
197971500 发表于 2013-8-20 10:06 static/image/common/back.gif
炉膛里都进水了光吹风不起作用,现在在用火烧,加热元件对地零电阻。
最近广东大雨,北方也是。你们是哪里的。
在保证不漏电的情况下。。给新炉子一样的操作步骤,慢慢烤炉子。
钢铁医生--淬火冷却技术 十几年前也遇到一样的情况,用柴油桶装满木柴(废木料不要钱)烤了一昼夜,中间要不断添柴,然后照新炉的烘炉程序走一遍,低温时间一样,高温时间可缩短。 被淹还能咋办, 先把水淘出来,然后检查各电器原件,确保没问题的情况下,烘干 同意5楼的做法,我们有一个小试验炉也是那样处理的 197971500 发表于 2013-8-20 10:06 static/image/common/back.gif
炉膛里都进水了光吹风不起作用,现在在用火烧,加热元件对地零电阻。
您试了吗?记得有一次厂里放假2天,由于部分地方不用水,水压力增大,75kw井式炉水却水管掉下来了,使整个炉坑灌满了水,后使用抽水泵将炉坑里的水抽干,就用此方法进行烘干的。 我厂去年渗碳炉进水被泡了,最后炉砖重新砌了,大修了 我公司前年也发生过这样的事,一台氮化井式炉由于冷却水管破裂,导致炉体进水,长时间烘炉也没用,后来炉罐只能更换。 先试一下,下区阻值,如果没发生短路,先把水抽干,用下区加热,电流调小一些,哄1—2小时再把温度提到650摄氏度哄12小时。上下两区同时加热。
掏水,电阻没问题的话200摄氏度24小时,400摄氏度24小时。 前几天夜间突降暴雨,我们厂被水泡了井式炉与井式渗碳炉都让水泡了,设备里面都进水了,有什么好的办法可以把设备烘干恢复生产?
晕,我们厂的前天冷却水管也掉了,幸亏我及时发现给弄好了,现在想还害怕的。 yelaixiang 发表于 2013-8-23 08:45 static/image/common/back.gif
先试一下,下区阻值,如果没发生短路,先把水抽干,用下区加热,电流调小一些,哄1—2小时再把温度提到650摄 ...
炉子只要进水电阻不会好的 也不会送上电的 不要紧,先把水抽干,再测阻值,如果没有短路,可以升温,我试过,我们长车间地势低,淬火炉下大雨就进水。 把水抽干,吸水材料吸水,比如生石灰,然后测量电气,不行就用火烤,或者大功率的“小太阳”烤,只要电阻问题解决了,就升温烘烤即可。我也有这方面的遭遇。。。。。。。。。。。 炉衬必须大修。 抽水烘干,这样会好的! 经过烘烤已经恢复生产,多谢各位 根据水淹的程度和时间长短;
还有炉子的具体情况而定。
我们有的炉子是大修了;有的只要烘烤一下可以使用。
页:
[1]
2