gl9855 发表于 2008-3-13 11:21:18

钻铤裂纹分析

我公司采用中频连续感应热处理钻铤时,淬火后产生裂纹。材质45CrMnMo,工艺是880度淬火,金相分析组织为:回火S加极少量F.,原材料探伤没问题,请大家分析一下原因!
裂纹如图:

[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-14 08:41 编辑 ]

周建国 发表于 2008-3-13 11:44:46

l楼主,探伤也只能是检测有无裂纹。对缺陷组织是否存在还需金相检测。个人觉得应该是加热速度过快引起。

天天小非 发表于 2008-3-14 08:00:28

这不是难为大家吗?什么材料\工艺都不知道,我们无法进行分析

gl9855 发表于 2008-3-14 08:27:58

回复 #3 天天小非 的帖子

45CrMnMo,工艺是880度淬火,金相分析组织为:回火S加极少量F.

[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-14 08:39 编辑 ]

xiaxin 发表于 2008-3-14 08:54:19

我认为淬火冷却速度太快,回火时间温度不充分,内应力没有完全消除

mywwwxp 发表于 2008-3-14 22:32:42

以前我们使用使用过20CrMnMo材料进行渗碳淬火,也出现了内似你现在这种轴向开裂情况。个人认为:1.前期预热处理没有做好,也就是调质没做好2.在进行中频感应淬火时,加热速度过快,而冷却速度过快,导致应力聚集产生轴向开裂,3.材料本身就存在组织缺陷。
对与不对请不要扔砖头。

shaod 发表于 2008-3-15 07:28:20

预处理是关键性的第一步;

加热温度问题不大,但需要保证时间要快;

冷却不均是根本;

及时回火是保证。

[ 本帖最后由 man 于 2008-3-15 09:22 编辑 ]

qibao9891 发表于 2008-3-15 14:07:34

也许楼主的工艺需要保密,但是如果不把工艺过程说清楚,我们没有福尔摩斯的本事,在这里基本是瞎猜。

1.改一下感应圈的形状,或增加预热感应圈,减缓加热速度。(880还有F,速度快了点)
2.控制冷却终了温度,太低容易淬裂,太高则容易返热涨裂。
3.加快工件旋转速度,改善加热和冷却均匀程度。
4.端部留20mm不淬。

fqhhg 发表于 2008-3-23 10:28:47

我是做钻铤的。每年全部出口。碰到过楼主情况。国外牌号A4145H。碳量0.42~0.49。Mn、Cr均类似42CrMo但比其稍高。
诸位网友分析基本正确。主要是冷却快。
改进:
850C重结晶保温(每英寸半小时——ASME规定)后炉冷至810C,保温2n后油淬(我是放在UCON淬火液里淬的,以前也在油槽淬,因环保问题而改,效果一样),浴温大于25C,590~615C回火,每英寸半小时,随后空冷。每年由此的淬裂由3%下降为0.6%(这其中还包括锻件的材料问题)。
抗拉大于1000MPa,屈服大于900MPa,延伸大于15%,面缩大于48%,-45CAkv大于31J。老外满意。

yefengdana 发表于 2008-3-23 10:47:44

基本同意#7的看法

锻造后需要调质处理,严把调质质量。
中频淬火在冷却液中的时间必须严格把握。随后空冷至120度左右,及时回火。

zhongyan19 发表于 2008-3-23 20:31:44

图片不清,建议你可以看看裂纹两侧是否有脱碳层(可能有也会好浅),如果有是加热时产生,可以纵向取样看看是否材料有偏析
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