szchyuan 发表于 2008-3-14 19:52:53

45#球化退火后冲压件大比例开裂

我们厂有一批45#经过球化退火后790*3小时,690*5小时,随炉冷却。
退火后球化体为点粒状,产品经过冲弯成锐角60度后,产品大批开裂。
请教高手指教。

周建国 发表于 2008-3-14 20:10:52

是产品球化效果不好还是不良?应该和预备处理的工艺有关。等温球化的温度不能太低,太低会使组织过细,硬度过高:但也不能过高,过高会得到硬度偏低的大小不一的粗粒状碳化物。最可取的温度为AC1以上20---30度。。。。45钢用普通的退火不行吗?一般球化退火适用于共析和过共析钢,碳钢很少用,且用了效果也不一定好。

华海 发表于 2008-3-14 20:12:38

请详细介绍一下.冲压元因也不可忽视!:lol

shaod 发表于 2008-3-15 07:30:10

估计你没有烧透。
再可能就是温度有问题。

hjfxy 发表于 2008-3-18 21:52:24

一般球化退火适用于共析和过共析钢,碳钢很少用,45退火正火就OK了

szchyuan 发表于 2008-3-20 18:08:46

我们的产品要求局部变形量很大,所以对产品球化要求很高。请教有没有更稳定的工艺呢?

wangqinghua196 发表于 2008-3-20 18:40:12

回复 #1 szchyuan 的帖子

退火肯定有问题.

白洪杰 发表于 2010-3-26 11:21:26

建议可以适当提高等温球化温度,延长保温时间,得到球状碳化物均匀分布于铁素体基体上。硬度会降低,延伸率会升高,开裂应该不会出现。

LCW 发表于 2010-3-29 10:34:59

你可以参照有关冷镦的国家标准进行现场金相检测,检查评定产品的球化效果。

刚柔并济2010 发表于 2010-3-29 11:18:57

应分析开裂处的金相,是材料原因还是工艺原因造成的,材料的原因可能是晶粒度、夹杂物,工艺原因可按照 JB/T5074-2007《低、中碳钢球化体评级》进行调试工艺。

紫琅人 发表于 2010-3-29 16:10:33

个人意见问题在退火时间上出现,
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