紧固件球化退火材料SWRCH45K\35K在冷拔后二次球化退火脱碳层深的原因
紧固件球化退火材料SWRCH45K\35K在冷拔后二次球化退火脱碳层深的原因有哪些?如何减少脱碳层。同样的材料一次退火脱碳要少而冷拔二次退火后脱碳层不是要偏多。请教专家详解!!
如原材料有0.18mm脱碳,二次拉丝件有0.30mm脱碳,两件产品放炉中球化,结果原料有0.28mm脱碳而二次拉丝件有0.50~0.60mm的脱碳层,求解释!!! 现在改了先球化后退火。 我来帮你解决,给多少钱 说说你的设备、工艺参数。有没有金相图片传上来大家看看 好的,后继附上图片。 你用什么炉子做的球化,井式炉么?你球化的保护气氛是什么类型的。。。。 井炉钟罩式,先通氮气赶气,后580度通甲醇裂解气作保护气氛。 为何要两次球化,球化,再中间退火就好了 炉子密封性有没有问题。保护气氛是氮气+甲醇吗,还有你的工艺如何
这个45K材料原料冷拉在球化退火就可以,不需要两次退火的 点火口阀门控制下。
不知道你甲醇前期开了多大 拉丝后没道理会脱这么多啊 要生产数据,空谈说不好。本人专业做真空退火加工,如有需要请联系我。
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