42CrMo油淬火硬度不足
使用好富顿K油,调质直径300的轴,淬火后检查表面硬度只有310-330HB,不满足技术要求,请问各位专家该怎么样解决此问题? 刚哥!!!老师傅了都! 直接用10%盐水,看效果怎么样。如果还是一样可能是淬火工艺或材料问题! 使用好富顿K油,调质直径300的轴,淬火后检查表面硬度只有310-330HB,不满足技术要求,请问各位专家该怎么样解决此问题?1、技术要求是?
2、硬度不足需要分析原因:是加温温度不足?还是冷却不足?还是回火过了?主要手段是金相分析,配合显微硬度法。
820度水冷4分钟580回火看看 可以用PAg淬火液试试。 感觉楼主的淬火条件有问题。如果材料没搞错的话,用的油也不差,那应从淬火方面找原因。既使加热和保温不足,表面也不止这硬度。请说说出炉后的淬火过程。 建议采用水淬油冷,水淬时间3-4分 楼主后续情况怎样了,我朋友最近也准备处理一批42CrMo环形锻件,直径180,要求强度900以上呢,做了前期实验也是水冷的,强度也达不到要求。我建议打算提高介质冷却性,另外淬久一点。 把你工艺说一下看问题出在那 不断的学习中!!!!!!!!! 如果淬火工艺没有问题,那就是混料了。 问题描述不够详细,不过我这边的轴250~670规格不等,淬火(840℃)+回火(560~580℃)后硬度300~340(皮下25.4mm)均能满足要求,水冷 首先看热处理工艺有问题没,然后就是看操作方法恰当不,最后实在没办法就只能看看原材料有问题没。一步一步找原因吧,只要工作自习点,总会发现问题的。 chenglei2149 发表于 2014-6-18 17:18 static/image/common/back.gif
刚哥!!!老师傅了都!
这个不是我们的强项,我们基本都是用水基介质,油淬火很少。应该说这个轴用水基淬火肯定没有问题,就是最大冷速不足造成的。 lwz520fy 发表于 2014-6-20 16:27 static/image/common/back.gif
问题描述不够详细,不过我这边的轴250~670规格不等,淬火(840℃)+回火(560~580℃)后硬度300~340(皮下2 ...
水冷,这个参数是没有问题的;油淬火是有点问题, 左岸 发表于 2014-6-19 22:32 static/image/common/back.gif
楼主后续情况怎样了,我朋友最近也准备处理一批42CrMo环形锻件,直径180,要求强度900以上呢,做了前期实验 ...
抗拉强度900Mpa,硬度控制在300HB左右就可以满足,水冷应该没有问题,我们公司主要运用水基介质,油用的少经验也少 看了这么多回帖,加热没有问题的话,问题就在冷却上了,你这个工件直径比较大,单从表面硬度判断有失偏颇,最好做下断面硬度再确定,关于冷却油槽,用搅拌和喷淋是必须的 加热温度低,保温时间短,冷却时活件在油中活动活动。 淬火硬度不够有两方面的原因:
1、奥氏体化不好;
2、冷却不够。
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