渗碳产品温度低出现铁素体返工怎么进行
一批工件渗碳后由于设备原因,淬火后出现铁素体5~6级,返工采取920度保温2小时,扩散1小时,840淬火,结果铁素体任然高达3级,采用1000KG密封箱式炉,目前暂时不考虑渗层,问题是F转变完成需要多长时间,工件重量包括工装不超过额定1000KG?不知大家如何解决 材料的成分有木有问题? 朋友,那只能说明你的工艺有问题,铁素体过高,说明渗碳效果不好,和材质没关系,你要知道渗碳的密度和淬温度是有分不开的关连, 说详细点,也许我能帮你 淬火温度下还处在两相区,说明渗碳工艺有问题,碳势低了。 硬化层出现的,还是心部出现的,没有说明白。假如渗层,渗碳工艺有问题,假如心部材质有问题。 猜一下,这铁素体应该是指心部,主要原因估计还是冷却速度的问题。 如果心部出现铁素体看你工件大小,出现铁素体很正常啊,一般渗碳件心部组织评级,评的是3倍渗层深度的地方。如果是工件心部出现这样的组织很正常,太大的工件很难淬到心部 渗碳缓冷后,二次加热,也可以这样描述:渗碳进行正火后,再次加热淬火 主要解决的是:再次加热需要保温多长时间才能保证工件内部F全部转变为A,为淬火转变成M+A残+F(小于3级) 铁素体必须小于3级是采用什么标准的要求?什么材料?零件有多大? DDACY-004-2012东风二汽标准 验证了几次,装炉保温4H,930度,最终心部F由不合格的5~6级,返工后F3.5级。 另外采取880均温1h,920度,保温3h,结果无法达到技术要求。如果在加长保温时间渗层将严重超过技术要求。大家有何方法?炉温校验正常的,碳势定碳正常,流量正常。 最好附上金相图片,看看铁素体形态,在判断。出现铁素体的原因是很多的,跟原材料的淬透性,油温等都有关系。还有不知道您的工件是什么工件,返工不会造成变形超差吗? T透的水滴 发表于 2014-9-22 09:29 static/image/common/back.gif
验证了几次,装炉保温4H,930度,最终心部F由不合格的5~6级,返工后F3.5级。 另外采取880均温1h,920度,保 ...
做一下材料成分,可能是材料出现了问题。 跟材料的淬透性和工件的尺寸有关,如果没淬透,心部肯定F含量高 1、铁素体是析出铁素体还是未容铁素体,发个照片看看 出现铁素体的存在2种状况:其一,存在未溶的铁素体,主要产生的原因是保温时间过短;其二,在降温过程中,有先共析铁素体析出。
从你延长渗碳保温时间可以减轻铁素体等级的情况看,你可以做2组实验,第一,在现有返修工艺基础上,提高淬火温度。第二,提高淬火温度,延长保温温度(第二种方案是基于第一种方案的结果之上)。
从你描述来看的话,应该是个大零件吧,版主最好能够提供详细点的资料,这样分析起来就更容易些, 未熔铁素体。主要是连续炉再加热区时间短,导致工件F未熔,返工后仍然存在未熔显现
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