调质后抗拉强度偏低,找不到原因
前几天做了两批螺栓调质品,材料:SCM435(国内对应35CrMo),温度860淬火、410回火。出来后很奇怪,两批产品芯部硬度是一样的,HRC40左右,要求39-44;但其中一批抗拉强度偏低,大概1205N/mm2上下,另一批做到1260N/mm2,要求大于1220N/mm2
我一开始以为表面脱碳,但螺纹端处打维氏硬度,两批都是一样的,HRC42左右,按理说抗拉强度低的,螺纹处硬度应该偏低。我查过温度、气氛等条件都一样,材料也是同一批次进厂的,现在还没找到原因。请各位看看是什么原因,谢谢 本帖最后由 silverius 于 2014-11-29 20:33 编辑
。。。我是检测单位,最怕就是遇到lz这种试样,做得东西就在合格值得上下浮动,抽到高出一点的算合格,抽到低得人家就有来复验。不给复验就一直送委托。。。。
真心觉得这种材料还是少用,要多从工艺上去根本改善。 410回火就只有40了, 435材质12.9级的,正常情况下430回火还有42度左右。是不是淬火时间不足,建议把硬度做在41-43之间,拉力肯定达标,不用担心会断。 强度值是一个样品的数据?
建议做断口分析,看断裂位置断口形貌、成分、组织
工艺都完全一致,可能是内部问题,比如夹杂等? 每批做了几个试样?是否连续取样???????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 看看断口吧,从断口形态上分析分析 建议做下纵向截面金相。 我认为是回火温度偏差造成的,比如抗拉低的批次如果是在容器最上面抽样,螺钉在回火料结尾处空炉时温度会冲高,使最后面螺钉的回火温度比正常品偏高,拉力有所降低。 这说明你们做得还不够好 螺钉线径,搓丝后的底径是否不一样 建议检验金相组织、晶粒度。 Lionsinba 发表于 2014-10-14 21:01 static/image/common/back.gif
强度值是一个样品的数据?
建议做断口分析,看断裂位置断口形貌、成分、组织
不是,抽过5个,强度有高有低,低的就不合格了,高的也就1240N/mm2 Magikal 发表于 2014-10-15 09:20 static/image/common/back.gif
每批做了几个试样?是否连续取样???????
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取了5个,样品随机取的 超捷蒋 发表于 2014-10-15 11:56 static/image/common/back.gif
我认为是回火温度偏差造成的,比如抗拉低的批次如果是在容器最上面抽样,螺钉在回火料结尾处空炉时温度会冲 ...
我们用的是网带连续炉,而且刚做过检测,炉内温度都正常 dyjs 发表于 2014-10-15 20:07 static/image/common/back.gif
螺钉线径,搓丝后的底径是否不一样
能不能说的再详细点,这个有关系的吗? 拉力试验机有较验过没有?
误差不大啊。降低点回火温度或调整淬火剂的浓度,就能提高点硬度和强度。几根破螺栓,没必要要求这么高,差这一点可以使用。 楼主的是普通高强螺栓,建议做断口金相,不知你做的是M几号的,我们现在做的最大M76的,标准做到12----9级以上了,材料40CR,35CRMO,42CRMO都有 我认为要求抗拉强度的产品,组织很关键,虽然心部硬度一样,那组织也是一样的吗? 看看组织吧,硬度一样有时组织有差异 qpfire 发表于 2014-10-16 09:18 static/image/common/back.gif
误差不大啊。降低点回火温度或调整淬火剂的浓度,就能提高点硬度和强度。几根破螺栓,没必要要求这么高,差 ...
如何就成了破螺栓呢
如何便是高精尖 “螺纹端处打维氏硬度,两批都是一样的,HRC42左右,按理说抗拉强度低的,螺纹处硬度应该偏低。”请问是维氏硬度转化的洛氏吗?看了上面回帖,我个人认为有必要做一下晶粒度,可能会找到答案