zhangjie198956 发表于 2014-11-3 22:06:29

材料退火后硬度依然偏高,原因不明

今天做了几批零件去应力退火,但很奇怪其中一批退火后硬度依然很高,做了金相,与正常的比较,看上去似乎有不同,但不知道什么不同。

材料:CH1T(碳含量很低,工业纯铁的一种)

600度退火




退火后硬度偏高,HV在230左右





退火后硬度正常,HV在180左右

麻烦各位帮我看看怎么回事,谢谢



zhangjie198956 发表于 2014-11-3 22:07:31

两张图都是500X,温度一样

fengyonghe 发表于 2014-11-3 23:55:07

工业纯铁硝酸酒精腐蚀应该是这样的,

还是可以看得出,图1 的晶粒度比图2要小许多,因此硬度偏高。

zhangjie198956 发表于 2014-11-4 07:31:30

fengyonghe 发表于 2014-11-3 23:55 static/image/common/back.gif
工业纯铁硝酸酒精腐蚀应该是这样的,

还是可以看得出,图1 的晶粒度比图2要小许多,因此硬度偏高。

也就是说应该是原材料的问题?做了很多批,就这批硬度下不来

1498166205 发表于 2014-11-4 08:19:52

做之前有没有做过金相?可以比一下看

1498166205 发表于 2014-11-4 08:21:00

做之前有没有做过金相?可以比一下看

ngyr2012 发表于 2014-11-4 16:55:37

退火之前的硬度是多少?

dgq408356971 发表于 2014-11-5 10:56:45

如果原材料炉批次相同,那就查查工艺执行情况。

wanghgseu 发表于 2014-11-5 21:38:55

从金相上看可以继续提高退火温度,还没有到再结晶的温度

iyan 发表于 2014-11-6 10:59:53

去应力温度一般都比较低,在生产中提高温度就能解决。这种情况做金相分析没多大意义,至少从你发的照片看组织都差不多。而晶粒度对硬度的影响是很小的。

fengyonghe 发表于 2014-11-6 23:24:07

iyan 发表于 2014-11-6 10:59 static/image/common/back.gif
去应力温度一般都比较低,在生产中提高温度就能解决。这种情况做金相分析没多大意义,至少从你发的照片看组 ...

因为是纯铁,晶粒度对硬度的影响就变得突出了。

赵晓光 发表于 2014-11-7 07:54:32

从图片看,两者的原材料是有区别的,前者的组织细,前者应提高温度退火。

njgt 发表于 2014-11-7 09:46:53

12楼的观点我认为是可能的,可以试试看

jsenchun 发表于 2014-11-7 17:40:42

退火必须在Ac3以上温度,回火可以在600°C。

fengyonghe 发表于 2014-11-7 22:42:37

jsenchun 发表于 2014-11-7 17:40 static/image/common/back.gif
退火必须在Ac3以上温度,回火可以在600°C。

他的是纯铁                                             

jsenchun 发表于 2014-11-8 08:10:21

纯铁的同素异构转变温度是912°C,退火温度应该高于912°C才能实现结构转变,912°C以下是回火,是消除应力的方法。具体的情况看,以前购得材料根本不是纯铁,只能是含碳量低一些的钢材,600°回火能使硬度下降,这种情况很多,纯铁的价格很高,低碳钢的价格就低多了,供应商可能骗了你们。

zhangjie198956 发表于 2014-11-9 08:25:10

谢谢大家的帮忙,已经查到原因,是原材料的问题

麻酱面 发表于 2014-11-10 11:53:37

请问原材料什么原因呢,学习一下
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