42CrMoA调质处理机械性能不合格,求指教
本帖最后由 luoyacao 于 2014-12-1 20:09 编辑42*300(mm)螺栓,42CrMoA材料,西宁特钢。要求10.9级(32-39HRC),抗拉1040,屈服940,延伸9,断面收缩48.
工艺:870℃保温150min,碳势0.42,油淬。 545℃回火210min。装炉500KG左右,工装由网格垂直放(不存在叠加问题)
设备:丰东UBE-600型多用炉。淬火油为日本华岛超快油。
检测结果:表面/近表面37-39HRC,心部35-36。抗拉强度1120,屈强1018,延伸15,收缩46.
问题:断面收缩不合格,或者说不稳定,多次生产、检测,前三个机械性能指标都合格,就收缩幅度,有时候能到51-53,有时候出现45左右。多方调整淬火温度(860、870、880)、淬火保温时间(120min,150min,180min)、回火温度(535,545,555)保温时间(180,210,240)。都没能稳定合格率。
求热处理达人给点建议。
附图粗糙金相图
400X
100X
补充一下:原材料是热轧态45mm棒材 shaogang78 发表于 2014-12-6 18:55 static/image/common/back.gif
两次淬火没用的,不过你想试试也可以,有一个感性认识。
死马当活马医了,毕竟我已经提高到880℃保温150min淬火了。再提高温度或增加保温时间就要冒着晶粒粗大或淬裂风险(或许能通过降温淬火规避)。
加热设备和淬火介质已经限制我的加工能力,尺寸成型件又不允许做多的预处理。貌似只能做报废处理了 400X图中白色组织是不是F?是未融铁素体还是先析出铁素体?对机械性能有没有影响? 这个金相看不太明白,不知是腐蚀问题还是别的啥问题 wanghgseu 发表于 2014-11-29 21:22 static/image/common/back.gif
这个金相看不太明白,不知是腐蚀问题还是别的啥问题
金相制作不太会,这也是参考书本自学的,没人指导。不过我对比金相图谱,看起来也是觉得跟标准的图谱有点区别,可能是我的金相软件太差了,在显微镜下面看的时候挺好的,电脑上截图就成这样了。 每张图都有不少铁素体,是淬火温度问题还是冷却速度问题?
fengyonghe 发表于 2014-11-30 17:38 static/image/common/back.gif
每张图都有不少铁素体,是淬火温度问题还是冷却速度问题?
我就是求教呢?上面都有工艺在,给分析一下为什么?如何提高断面收缩 你既然说是西宁特钢的材料,那原材料的成分变动幅度很小,不会是化学成分的原因。检查一下轧材的原始金相组织,最好再做一个低倍材料,如是45mm轧圆,那就肯定存在一定的芯部疏松,这会是影响断缩的一个原因。措施1.增加一道正火,再次均匀组织;2.适当将机加中心孔稍偏一点点,避开芯部疏松的正中心;3.880淬火加560回火加油冷;可能会提高一点合格率。 看来有可能是原材料带状问题了。 看起来像是先析铁素体,估计冷却有点慢了吧,或者转移有点慢了 shaogang78 发表于 2014-12-1 20:39 static/image/common/back.gif
你既然说是西宁特钢的材料,那原材料的成分变动幅度很小,不会是化学成分的原因。检查一下轧材的原始金相组 ...
我也是将注意力放在了热轧后原材料组织问题上的,成分做了分析,都在标准内。原材料做了一个金相分析,带状组织明显。由于本人金相知识不太好,也看不出个好坏。现在情况是,已经机加工成型了(没有多余的余量)。再做正火处理,要面临表面氧化的风险。十几吨的在制品,不知道能不能做880℃淬火,再840℃二次加热淬火的方式,来提高性能? fengyonghe 发表于 2014-12-1 21:08 static/image/common/back.gif
看来有可能是原材料带状问题了。
原材料带状是存在的,毕竟是热轧态。能不能补救了?已经没有加工余量了 wanghgseu 发表于 2014-12-1 22:16 static/image/common/back.gif
看起来像是先析铁素体,估计冷却有点慢了吧,或者转移有点慢了
先析出铁素体?这个不太明白,我个人倾向于原始组织偏析铁素体,在奥氏体化时扩散不足造成贫碳奥氏体,淬不硬。有没有这种可能呢?听说最好是通过一次正火,但是现在情况不允许了 你的图片看不到明显的带状组织,存在未溶铁素体,应考虑延长保温时间,加大冷速,延长回火时间。 luoyacao 发表于 2014-12-5 21:47 static/image/common/back.gif
我也是将注意力放在了热轧后原材料组织问题上的,成分做了分析,都在标准内。原材料做了一个金相分析,带 ...
两次淬火没用的,不过你想试试也可以,有一个感性认识。 可以将你的合格产品和不合格产品的表面、心部硬度做个比较,看是否有明显差异。 降低下奥氏体化温度,我们都在850一下做,硬度不够的话提到880,然后将550回火时间再延长到6-8h。 问题解决了么?从照片看你的热处理金相是没有问题的。不过最后的性能要求和实际的性能有点差别。实际的抗拉强度太高了。可以考虑降一点。毕竟材料的强度硬度低了可以提高塑形和韧性。另外,考虑淬火前要进行预冷。 气体含量和轧材是否有效缓冷对面缩影响较大! 好像有未溶铁素体,适当提高淬火温度或保温时间试下。
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