齿轮渗碳变形问题
直径650,厚度200,内孔230的齿轮,材料20CrMnTi,渗层要求1.4-1.8,硬度58-62.用930度渗碳,860度淬火后内孔涨大1mm左右,油用的是冷速在110左右超速淬火油。
求助应如何改进才能减少内孔涨大的量。 你是不是串挂装炉的??请换为平摆装料,内孔变形能够得到很好的改善 颜总,好久不见,首先看变形是否统一,如果统一的话,可以和机加工协调,让机加工为热处理去让这个变形量,内孔涨大证明是组织应力小于热应力,表现为淬火温度较高,可以降低20℃,降低其热应力,进而去平衡组织应力,个人见解,大家勿喷,谢谢大家口下留情,:) 使用110度的超速淬火油淬火,内孔和齿外圆一般都是涨的。
像这种齿轮渗碳,内孔似乎要涂料保护防渗碳处理的,另外最好在渗碳前对内孔留些加工余量,在渗碳后再对内孔进行加工,保证零件成品的尺寸精度。 一次淬火,另外热处理前进行预处理也可以改善一下!
适当降低淬火保温温度。
很难 改善。除非根据变形留出余量。这么大的齿轮预处理最好调质。更换淬透性更好的材料。 liusx0900766 发表于 2014-12-18 22:31
一次淬火,另外热处理前进行预处理也可以改善一下!
前道已经做过正火处理了. cnszgong 发表于 2014-12-19 00:14
适当降低淬火保温温度。
我也想降低淬火温度到830度试一下,就是担心齿轮太大了如果内孔比原来的还要大的话就麻烦了。
不知道你有没有这方面的经验数据 LINFH 发表于 2014-12-19 07:49
很难 改善。除非根据变形留出余量。这么大的齿轮预处理最好调质。更换淬透性更好的材料。
求教前道调质处理后,或更换好一点淬透性的材料,渗碳涨大的情况会变少,你估计会少多少?
不好意思,我没有这方面的数据。 工艺选用不当,变形1MM,太大了! 孔原 发表于 2014-12-19 09:09
工艺选用不当,变形1MM,太大了!
求助,工艺应如何改进才能减少变形 LINFH 发表于 2014-12-19 08:51
不好意思,我没有这方面的数据。
没事,谢谢指教:) :) 降低淬火温度或适当预冷 寒冰 发表于 2014-12-19 13:21
降低淬火温度或适当预冷
多用炉处理的,淬火是自动的,不好预冷。
你看降到多少温度淬火合适点,谢谢指教 yanming13 发表于 2014-12-19 13:33 static/image/common/back.gif
多用炉处理的,淬火是自动的,不好预冷。
你看降到多少温度淬火合适点,谢谢指教
如果不要求芯部硬度的话 淬火温度在820~~830就可以了
yanming13 发表于 2014-12-19 08:24
前道已经做过正火处理了.
正火温度要高于渗碳温度才行。 能否再说的仔细一点呢?
内孔涨大有可能会误解,
热处理之前是多少?热后又是多少 cnszgong 发表于 2014-12-19 13:57
正火温度要高于渗碳温度才行。
正火温度是930度:) :) gaoxiwen 发表于 2014-12-19 14:45
能否再说的仔细一点呢?
内孔涨大有可能会误解,
热处理之前是多少?热后又是多少
成品的内孔直径是230,放80丝的余量,229.2左右,
现在热处理后内孔基本在230.2左右了,已经超差了 寒冰 发表于 2014-12-19 13:46
如果不要求芯部硬度的话 淬火温度在820~~830就可以了
请问一下,有这方面的经验数据吗,
因为这个齿轮的成本比较高,试验之后如果内孔超差有可能报废. 热前内孔直径多少?
热后多少?