关于离子氮化过程中出现脱碳问题
如图所示,加工零件为曲轴,材料为非调质钢49MnVS,设备为脉冲式离子渗氮炉,通入的气体是氨气,渗氮保温温度在500℃左右,保温不到10小时,渗氮层一般轴表面可达到0.3-0.4mm。加工时防止下面8个螺纹孔渗氮,将工件放置在屏蔽环上进行加工,尺寸差不多按比例话的,总长约0.65米,Ф70处存在一Ф6的孔,原图公司防止泄密不让上传。加工后出现了脱碳现象。检测部位1(Ф70处)脱碳层约0.45mm,检测2(Ф90处)约0.6mm脱碳层,检测部位3(螺纹孔内)有0.9mm的脱碳层。基本上可以确定是脱碳层了,首先表面硬度降低了很多,最低就剩下350HV了,而且用光谱仪检测表明螺纹的那个面碳原子就剩下0.067%了,心部成分检测没问题。该炉其它部位检测结果无异常,且渗氮完毕后表面颜色正常,未出现氧化色,这个脱碳轴的螺纹孔内也没出现颜色变化情况,只是原攻丝后的金属颜色。观察脱碳部位的心部组织晶粒更细一些,心部硬度低了很多。
现在基本上排除了毛坯问题了,螺纹处是后加工的,而且螺纹处的脱碳层随着螺纹的起伏而变化。剩下冷加工那应该不会产生这么深的脱碳层。最终只有离子渗氮这块有可能会出现。
各位同行在渗氮过程中是否有类似的案例发生,发生脱碳的根源在哪。渗氮过程中局部能否达到奥氏体化温度,里面的气氛有没有可能出现脱碳。
离子氮化会导致表面脱碳,还是第一次听说,楼主好好检查一下,是不是前道工序导致的。 是不是离子氮化炉的真空度不够导致的? 这么严重的脱碳层,为认为在500℃氨气离子氮化的条件下不会出现,首先温度不够,另外,还在还原性气氛下进行。
为认为需要进行两项工作:
1、九点测温
2、继续排查加工或原材料异常(是不是之前就烧掉了) 经过多次实验,确认是渗氮过程导致。原因就是装炉时屏蔽块没放,下端面处辉光聚集导致。实际过程中观察,温度达到了850℃,附近轴温度也稍高了点,在600℃,结果这个实验轴脱碳了,和问题件基本类似。我想这个不仅是局部高温,我的液氨应该也有问题,估计是含水量过大有关系。
这个现象并不是在炉内所谓位置都会出现,内圈不放屏蔽块温度基本上到了660℃,未产生脱碳,而且渗氮层深了~~~~~ 850度这么高的温度,目测应该很明显。 eagles0001 发表于 2015-6-11 18:29
经过多次实验,确认是渗氮过程导致。原因就是装炉时屏蔽块没放,下端面处辉光聚集导致。实际过程中观察,温 ...
楼主到底是辉光离子氮化炉,还是真空脉冲氮化炉?这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚就会犯低级错误:lol 孤鸿踏雪 发表于 2015-6-15 09:59
楼主到底是辉光离子氮化炉,还是真空脉冲氮化炉?这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚就会犯 ...
请问前辈辉光离子氮化炉和真空脉冲离子氮化炉区别在哪里? Carlyle 发表于 2015-8-3 19:07
请问前辈辉光离子氮化炉和真空脉冲离子氮化炉区别在哪里?
看附件(截图)
Carlyle 发表于 2015-8-3 19:07
请问前辈辉光离子氮化炉和真空脉冲离子氮化炉区别在哪里?
如果,你想添置氮化设备,我建议你购置真空脉冲氮化炉,这种设备的氨气消耗量只是普通气体氮化炉30~40%,成本大大降低,渗速也比普通气体氮化炉快,而且现在国产的真空脉冲氮化炉随着配置的升级,可以很好的实现浅、无白层的可控渗氮 本帖最后由 笑盈盈 于 2016-4-11 10:50 编辑
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-4 13:44 static/image/common/back.gif
如果,你想添置氮化设备,我建议你购置真空脉冲氮化炉,这种设备的氨气消耗量只是普通气体氮化 ...
我们也有意购买离子氮化炉,有好建议吗?生产厂家
笑盈盈 发表于 2016-4-11 10:49
我们也有意购买离子氮化炉,有好建议吗?生产厂家
你可以打我的电话18888328605,或加我的QQ-1227367171 孤鸿踏雪 发表于 2016-4-11 11:35
你可以打我的电话18888328605,或加我的QQ-1227367171
好的,有时间Q聊。谢谢!
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