奇怪的渗碳层,晶界上黑色网状组织是Fe3C吗?
本帖最后由 oliver 于 2015-3-31 09:35 编辑材质1018,Φ12.5 mm,920°C渗碳150分钟,CP1.2- 1.3 (气氛通氮0.5%),预冷到860°C,直接淬火+180°C回火100分钟。
实测:渗层深度0.35 mm(以HRC 50为界),表面硬度HRC 62- 63,芯部硬度 HRC 39- 41.
以下三张照片都是500x。前2张表层组织,第3张芯部组织。
请教:
1. 第1张:黑色组织是回火马氏体吗?
2. 第2张:晶界网状物是Fe3C吗?
3. 第3张:芯部组织。1018材质(实测成分:C 已是上限0.20%;Mn已是上限0.9%),Φ12.5 mm的零件在淬火油中居然几乎淬透(硬度HRC39- 41)。有些疑惑。
1. 第1张:黑色组织是回火马氏体吗?
这是托氏体
2. 第2张:晶界网状物是Fe3C吗?
这是碳化物
这是工艺问题:920°C渗碳150分钟,CP1.2- 1.3
1.实测:渗层深度0.35 mm(以HRC 50为界),个人认为不太可能?是否碳势升得太慢?
2.是否有什么特殊要求,CP1.2- 1.3 且无扩散,自然就产生以上组织。 第三张图有贝氏体~~~~~~~。 本帖最后由 oliver 于 2015-3-31 11:18 编辑
FXX0920 发表于 2015-3-31 08:47
1. 第1张:黑色组织是回火马氏体吗?
这是托氏体
2. 第2张:晶界网状物是Fe3C吗?
谢谢您的见解!
是不是可以这样看?:
1. 从金相看,该产品实际渗层较浅且无明显扩散层,与热处理厂声称的渗碳工艺不符(920°C 150分钟,CP1.2- 1.3)。
2. 预冷温度过低,因此表层附近析出屈氏体,晶界析出碳化物。
顺便说明一下,图纸要求是碳氮共渗,所以热处理厂通入了0.5%氮(氮势0.5)。
渗碳前是否有过热组织,或者说过坯料因过热引起的晶粒粗大或氧化。
第一张黑色的是托氏体,白色和黄色的是马氏体。
第二张晶界黑色的也是托氏体。
由于是碳氮共渗,很容易出现黑色组织托氏体。
920度150分渗层0.35mm感觉偏浅,可能实际温度或时间有水分。。。 图1图2黑色网状屈氏体,晶内黑色屈氏体,其余浅色贝氏体,图3贝氏体 fengyonghe 发表于 2015-3-31 22:41
图1图2黑色网状屈氏体,晶内黑色屈氏体,其余浅色贝氏体,图3贝氏体
第三张,不仅仅有粒贝,还有少量的铁素体。 oliver 发表于 2015-3-31 11:13
谢谢您的见解!
是不是可以这样看?:
是不是可以这样看?:
1. 从金相看,该产品实际渗层较浅且无明显扩散层,与热处理厂声称的渗碳工艺不符(920°C 150分钟,CP1.2- 1.3)。
从你提供的图片我无法做出以上判定,但表面C含量高是肯定的,渗层应该不会太浅,因为表面62—63HRC
2. 预冷温度过低,因此表层附近析出屈氏体,晶界析出碳化物。
因晶界析出碳化物,说明表面C含量高,推测无扩散
顺便说明一下,图纸要求是碳氮共渗,所以热处理厂通入了0.5%氮(氮势0.5)。 楼上各位,谢谢哦! luminjun5917 发表于 2015-4-1 08:11
第三张,不仅仅有粒贝,还有少量的铁素体。
对贝氏体的认识有共同语言的太少了 渗碳后淬火有过热,淬火后是否有冷却,淬火冷却液温度过高,冷却速率不足导致冷却曲线达不到急冷的要求,产生屈氏体组织。
由于没有具体见到到你的工艺过程,根据经验应该是淬火造成的,您的渗碳和回火都没有大的问题。
FXX0920 发表于 2015-3-31 08:47
1. 第1张:黑色组织是回火马氏体吗?
这是托氏体
2. 第2张:晶界网状物是Fe3C吗?
好牛,说的不多,句句在点子上,都是干货,看来是基层做上来的,有机会交流,当然主要是跟你学习 oliver 发表于 2015-3-31 11:13
谢谢您的见解!
是不是可以这样看?:
建议把硬度梯度曲线也共享一下,包括心部硬度,另外到底是渗碳还是碳氮共渗,我怎么感觉就是渗碳呢(920℃的碳氮共渗?不会吧??感觉有点乱,热处理厂在忽悠吧,路边摊外协厂?),总体感觉是冷却过程出了问题,过程失控。 狼烟四起 发表于 2015-4-6 13:04
建议把硬度梯度曲线也共享一下,包括心部硬度,另外到底是渗碳还是碳氮共渗,我怎么感觉就是渗碳呢(920 ...
硬度梯度没有记录。因为图纸规定HRC50为渗碳层界限,只是分别在0.008“,0.012”,0.013“和0.014"处测HV0.3,结果0.013”-0.014“处硬度相当于HRC50。
按说920°C处理,碳氮共渗层的N含量基本可以忽略了,虽然通入了N,实际效果应该按渗碳对待。那些黑色组织(屈氏体)的形成与冷速有关,通常也与气氛中通入的N溶度有关。不清楚,在920°C温度下是否还与气氛中的N溶度有关? 本帖最后由 oliver 于 2015-4-27 15:29 编辑
这个帖子顶楼第3张照片使我感到困惑,也是要请教的重点。
顶楼第3张照片:材质1018,Φ12.5 mm,芯部组织显示已几乎淬透。实测化学成分:C 0.20%;Mn 0.9%;Cr 0.16%; Ni 0.10%。作为杂质仍然在标准范围内。
下图照片(500x):是之前用的1018材质,1/4英寸截面工件芯部没有淬透,应是正常现象。检查成分,C,Mn含量波动不大,但Cr 0.03%; Ni 0.009%。
难道Cr 0.16%,Ni 0.10%的含量这么低,却能够如此大幅提高淬透性么?
本帖最后由 CrNiMO 于 2015-4-28 18:52 编辑
oliver 发表于 2015-4-27 15:23
这个帖子顶楼第3张照片使我感到困惑,也是要请教的重点。
顶楼第3张照片:材质1018,Φ12.5 m ...
1.取样位置是否靠近尾端
2.材料成分中是否含B
12.5mm直径(1018)的产品淬油(超快速的冷却油)理论上讲也很难达到39HRC 请问这个表面的黑色组织已经解决了吗??都说是冷却有关,,可是如果这样的组织表面还是有780HV0.3这么高的硬度,作何解释呢? 本帖最后由 cnszgong 于 2015-7-13 20:29 编辑
oliver 发表于 2015-4-7 11:23
硬度梯度没有记录。因为图纸规定HRC50为渗碳层界限,只是分别在0.008“,0.012”,0.013“和0.014"处测HV ...
920度气体渗碳是吧?在那种环境下通入任何比例的氮气也打不到碳氮共渗的目的。
原因是:在那种环境下任何比例的氮也是以分子形式存在的(不是原子或者离子状态),氮分子个头很大的,起不到碳(原子态)氮(分子态)共渗作用。 表层黑色屈氏体的存在不一定是冷速速度慢的原因导致,不过提高冷速却可以减少黑色屈氏体的存在。
页:
[1]
2