dfswrfpgs 发表于 2015-5-18 17:19:51

ylin-82 发表于 2015-5-13 22:34
你好,老师。
我也怀疑是表面碳浓度不足造成,具体工艺是:860度碳氮共渗,强渗6小时,碳势1.0,扩散1.5 ...

氨气的流量设定为多少?

妖孽丶住手 发表于 2015-5-18 20:12:42

ylin-82 发表于 2015-5-13 22:40
这件产品是不合格品做的检验,淬火后没有回火,为了保证变形量达到要求,才采取860碳氮共渗,810淬火的。

变形要求多少啊,以至于你这么低的温度,我20CrMnTiH材料860淬的,变形还好啊

kirkwood 发表于 2015-5-18 21:20:29

用正火+渗碳工艺不就可以了

ylin-82 发表于 2015-5-30 23:06:26

guizhou5203344 发表于 2015-5-16 12:08
你这个东西,工艺中强渗碳势太低了,跟不上扩散的步伐,楼主的硬化层0.4左右,检验方式应该由HV或者hr15n检 ...

谢谢,由于油温的关系,810度淬火心部硬度偏高

ylin-82 发表于 2015-5-30 23:08:02

dfswrfpgs 发表于 2015-5-18 17:19
氨气的流量设定为多少?

氨气设定为0.4立方米每小时,炉膛体积大约1.2立方米

wpq 发表于 2015-6-1 06:05:42

有疑问,强渗6H,扩散1.5H,再加上降温后又保持30分钟,渗层才0.5都不到。。。建议定一下碳,或者检查一下材料有没有问题。

ylin-82 发表于 2015-6-3 23:04:52

wpq 发表于 2015-6-1 06:05
有疑问,强渗6H,扩散1.5H,再加上降温后又保持30分钟,渗层才0.5都不到。。。建议定一下碳,或者检查一下 ...

金相显示渗碳层已经达到1.0上下,由于此件样品的表面硬度仅有52-54HRC,不符合要求,用梯度法检测硬化层则显示不足。

wudejian 发表于 2015-6-15 20:57:20

明显就是第一次碳浓度不够啊!!你二次试验的时候,强渗1.2,扩散1.0就没有问题了,,为什么碳浓度提高了生产,,怎么反而把淬火温度还加高呢??淬火温度应该不变或者降低才对呀!!

lpx 发表于 2015-6-17 15:14:40

看金像组织表面碳浓度有点低,心部为低碳马氏体+铁素体。

ylin-82 发表于 2015-6-30 21:26:51

各位正解,现在已经确定是碳势和淬火油温的关系了,表面碳浓度不足是由于碳势低了,硬度不均匀是淬火油温的关系。
谢谢大家!
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