9Cc2Mo轧辊断裂
请教各位大侠:我厂试制二件9Cc2Mo轧辊,直径120,辊面400长.用整体盐浴淬火,预备热处理(球化退火+调质54h)+(正火+球化退火40h),加(正火+球化退火40h)据说是为了防止网状碳化物.结果使用后,磨削1mm后在自然放置时第二天从辊面中间断裂.另一件预备热处理(球化退火+调质54h)现在使用暂无断裂.请教各位断裂的原因,我以后该咋办? 正火为什么要在调质后.可能是1,预备热处理不当,2,淬火冷却时间过长. 因为我们做完调质后领导说调质没法消除网状碳化物,所以就加了一次正火+球化退火.我们淬火水冷的时间为六分半钟后放入180度油槽中泠却20小时再放入200度箱式炉24小时.不知工艺是否有问题.我看到书上说原因可能是残余A太多,不知有何办法测量残余A数量?请教怎样控制残余A? 可以肯定的是工艺有问题,怎么能这样,也不知道技术要求是什么 请调质大师及各位高手帮我分析一下,图片为我的轧辊断口.不知是何原因?有何改善方式. 重传一遍图片 重传一遍图片 不知如何传上图片
郁闷,不知如何传图片 20070201-163909-jackechang.doc 问题应该出在整体盐浴淬火,断裂原因可能是,淬火温度高,冷却时应力过大,也可能是残奥多,使用是,发生了转变, 可以买一套X射线衍射系统进行残余应力以及残余奥识体测量
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