wenlong 发表于 2015-6-18 15:22:15

42CrMo4筒子调质硬度衰减问题

前些日子我们做了一批材质为42CrMo4的筒子,要求硬度为HB325-375,最初调制完毕后检测硬度为HB355-365,(工件壁厚为50-100mm,工艺为860淬火470回火,淬火介质为PAG,浓度为12%)为合格产品,但在经过半精加工后,硬度衰减度为HB60-90,经过反复试验确定只有单面4mm没有衰减,因为我们留有单面6mm的加工量,所以半精车完毕后就不合格了,难道这个材质在这个浓度PAG下淬硬层只有4mm么?由于浓度最低只能控制在这个范围,因为我们的材质很杂。如果改变浓度很多产品就只能外委了,这样就进一步了增加了成本。

510355098 发表于 2015-6-22 16:17:16

根据你这个回火温度可以判断你的产品淬火质量太差了,金相组织肯定不合格,属于不合格品。我们这边单重3T的该材料产品,装炉量4件,壁厚150mm,淬水基溶液后(8%),550-560℃回火后硬度在340-355HB。距离表面10mm处取样,硬度还有320HB左右。

天涯浪子 发表于 2015-6-18 16:17:08

心部硬度不可能才60-90HB吧,这么低的硬度,原材料不经过任何热处理都比这个高,是不是打错字了;这个材料的淬透性应该还不错,我们用多用炉快油淬火都能达到要求,能否通过增强搅拌来提高冷却速度呢

wenlong 发表于 2015-6-19 09:53:25

不好意思,是调质完毕后,表层硬度为HB355-365,车掉单面4mm后衰减为HB300-310,我是指衰减程度为60-90HB

dzkyx1314 发表于 2015-6-19 11:44:35

如果只是要求表面硬度,那就很好办呢,在不考虑别的因素情况下,检测部位应为表面下6mm处,这样子,加工以后再检测表面硬度就和之前测定的硬度一致了,这样就把硬度以及加工余量考虑进去了。

wenlong 发表于 2015-6-19 14:09:51

我把硬度调整到400-410HB但是还是衰减到300左右??

jjh7868 发表于 2015-6-19 20:56:54

说明淬硬层浅了,减小工件热处理加工余量为单边3mm即可,前提是保证变形在允许范围内。或从冷却介质上设法增加冷速。

伯龙马 发表于 2015-6-21 05:07:19

    你的这个筒子成品尺寸是多少?为什么单边留6mm的加工余量?要求热处理变形不超过多少?我怀疑你们的整体工艺方案有问题(下料尺寸、各工序的尺寸精度要求以及对热处理工序的技术要求等)。

510355098 发表于 2015-6-22 16:17:49

根据你这个回火温度可以判断你的产品淬火质量太差了,金相组织肯定不合格,属于不合格品。我们这边单重3T的该材料产品,装炉量4件,壁厚150mm,淬水基溶液后(8%),550-560℃回火后硬度在340-355HB。距离表面10mm处取样,硬度还有320HB左右。

wenlong 发表于 2015-6-22 16:20:44

那请问你们的工艺如何呢?谢谢

伯龙马 发表于 2015-6-23 05:57:11

   提醒:1.零件加工余量是随其尺寸不同而增减的;2.零件热处理允许变形量也是随其尺寸变化而变化的;3.热处理允许的变形量与其加工预留了密切相关。
   半个多世纪的生产实践经验,总结出一些规律列出表格,以便查找,但由于篇幅较大不便在这里累载,请差机械工业出版社出版的《实用热处理技术及应用》书后附录C“典型毛坯、零件的加工预留余量及热处理允许变形量”和附录D“典型工模具的热处理允许变形量”等。
                                                                                       仅供参考。
            
      

热处理老兵 发表于 2015-6-24 11:08:17

510355098 发表于 2015-6-22 16:17
根据你这个回火温度可以判断你的产品淬火质量太差了,金相组织肯定不合格,属于不合格品。我们这边单重3T的 ...

同行 说的很有道理!楼主应该交代一下淬火后,未回火前的硬度如何?
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