氮化后工件比较脆
氮化后工件比较脆,在工件比较薄的位置用锤子一敲就断,把氮化层磨去再敲其他的就不断了,工艺525,甲醇大约60滴每分钟,氨分解率大约在47左右。组织越粗大氮化层越脆所以掉了。渗碳层也会有类似现象。 氮化检测硬度,氮化层。主要作用是耐磨。你这用锤子敲击也是产品的要求吗? 这是什么问题?是证明吗?
超捷蒋 发表于 2015-6-26 09:42 static/image/common/back.gif
氮化检测硬度,氮化层。主要作用是耐磨。你这用锤子敲击也是产品的要求吗?
氮化层用硬东西一碰就掉,工件有个小耳朵,用锤子试了试,还真掉下来了。用磨光机抹掉氮化层,再敲就不断了
回火处理就好了:) 导致这个问题的原因
ZSH612 发表于 2015-6-26 11:29
导致这个问题的原因
没做预备调质处理吗? sbm197873 发表于 2015-6-26 12:30 static/image/common/back.gif
没做预备调质处理吗?
好像没有,铸造后正火。
ZSH612 发表于 2015-6-26 14:42
好像没有,铸造后正火。
可能连正火都没做,传说中的中国“智造”:) 中国“智造”的产品,变形应该很大吧? 氮化组织脆性几级?氮化层多深?回火了吗?是破坏性试验或是常规检验? 伯龙马 发表于 2015-6-26 18:09 static/image/common/back.gif
氮化组织脆性几级?氮化层多深?回火了吗?是破坏性试验或是常规检验?
气体渗氮我们没有回火啊,525保温13小时。
你的氮化工艺温度和氨分解率都稍高,可温度调整到505---515度,最高别超过520度,恒温氮化氨分解率控制在20--40%较好。由于不知你的炉膛大小,炉内压力多少,所以无法判断其甲醇滴入量是否合适。
脆性太大,进行脱氮处理吧。 伯龙马 发表于 2015-6-28 05:40 static/image/common/back.gif
你的氮化工艺温度和氨分解率都稍高,可温度调整到505---515度,最高别超过520度,恒温氮化氨分解率控 ...
压力600到700水柱。炉膛就是75kW气体氮化炉。
你们的材料是38CrMoAl的吗?薄的地方会不会产生尖角效应?525℃*13h,这么高的分解率,应该不会有这么大的脆性 气体氮化也有尖角效应? ZSH612 发表于 2015-6-26 11:29
导致这个问题的原因
看你的图片,晶粒度粗大,是不是正火也没做或者正火没做好。根据你的工艺,氮化深度也不深,实际检测一下深度,和你零件敲断位置的厚度比较下。 氮化处理我们正要搞,多多学习 YeCheng_Zou 发表于 2015-6-29 14:29 static/image/common/back.gif
你们的材料是38CrMoAl的吗?薄的地方会不会产生尖角效应?525℃*13h,这么高的分解率,应该不会有这么大的 ...
尖角效应是怎么回事?
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