又断轴了,请各位大侠相助
本帖最后由 nightfire 于 2015-9-4 14:13 编辑40CR,先整体调质处理,然后花键高频感应淬火,图片是客户发过来的,请教断裂的原因(排除过载)
fengyonghe 发表于 2015-9-4 15:56
调质冷速不够,贝氏体组织
冯工:具体地说我认为是调质时内孔冷却不够,导致内孔出现拉应力,甚至开裂……不知这种看法与你观察到的贝氏体是否相符? 调质冷速不够,贝氏体组织 内孔有台阶?-------------------------------------- MYG 发表于 2015-9-2 21:16
内孔有台阶?--------------------------------------
里面有个退刀槽!前段时间都没出现过这个情况,这两天客户反馈说连续断了4/5根了 估计与这退刀槽有关联------------------------- 齿部淬火轮廓不清,退刀槽有否清根? 关注退刀槽外,检查下金相组织,如晶粒度等,分析裂纹源。 淬硬区域不合理(花键根部目视基本没有) txljh8 发表于 2015-9-3 17:15
淬硬区域不合理(花键根部目视基本没有)
根据感应淬火硬化层检测相关标准检测齿根硬化层深度达到1.8mm nightfire 发表于 2015-9-3 17:55
根据感应淬火硬化层检测相关标准检测齿根硬化层深度达到1.8mm
客户对断裂件的检测报告?还是你们自检? 照片太不清楚了,很难分辨 这么多件故障也不做金相? 看宏观,旋转疲劳断裂,那个白色的地方像是裂纹源,断面图片建议再发一张清晰的。
关键是内孔台阶的圆角不量,造成应力集中,经热处理在未使用前,已经有环形裂纹了。可参阅《圆角对机械零件可靠性的影响》一文,其中有几个齿轮类似裂纹的案例。 fengyonghe 发表于 2015-9-3 23:11
这么多件故障也不做金相?
已补充金相照片,400X,调质组织 调质硬度多少,方便传零件图纸吗?
这种轴类零件如果硬度没超过HRC33度的话,我建议你的工艺应该这样,毛坯调质-机加工外形尺寸-高频-低温回火-加工内孔尺寸及退刀槽。我认为是退刀槽处产生应力集中。
两湖两广两河山 发表于 2015-9-4 08:52
关键是内孔台阶的圆角不量,造成应力集中,经热处理在未使用前,已经有环形裂纹了。可参阅《圆角对机械 ...
同意您的看法。从照片上看,零件花键部位有一段是中空结构。 孔里面是不是配装一根轴?感觉这花键轴设计有点问题。
页:
[1]
2