为什么零件退火后硬度不降反升?
今天做了一批低碳钢零件的退火,材料是18#钢,上工序经过冷加工,加工变形量不算太大,直接500℃进回火炉过一遍,去除加工硬化和应力,但是退火出来打了一下硬度,居然比退火前还要高一点。零件一共检测了20件,退火前硬度平均200HV,退火后硬度变成210HV左右,虽然相差不大,但是为什么退火后硬度还会略有上升,按理没有降低至少应该没变化吧。
请问各位专家这是不是正常情况,还是哪里出问题?检验是准确的,没有测错。 由于10HV的差别很小,所以这个问题不宜拿平均值比较,应当一件一件比较退火前后的情况。试试再说吧,可能不会有这种情况的。 伯龙马 发表于 2015-9-22 22:29
由于10HV的差别很小,所以这个问题不宜拿平均值比较,应当一件一件比较退火前后的情况。试试再说吧, ...
我是每件零件打3个点,未退火之前,硬度很不均匀,3个点打出来硬度相差大,退火后硬度明显均匀了许多,每个点相差几个HV,但不明白退火后硬度均值反而略微上升。 zhangjie198956 发表于 2015-9-23 09:45
我是每件零件打3个点,未退火之前,硬度很不均匀,3个点打出来硬度相差大,退火后硬度明显均匀了许多,每 ...
请举三个零件为例,分别说明每个零件退火前和退火后的实测硬度值(不要平均值)。 本帖最后由 zhangjie198956 于 2015-9-23 20:23 编辑
伯龙马 发表于 2015-9-23 10:30
请举三个零件为例,分别说明每个零件退火前和退火后的实测硬度值(不要平均值)。
例如:
退火前
1 2 3
199.3 191.3 191.7
181.4 169.1 173.5
197.7 188.1 187.4
退火后
1 2 3
202.3 208.9 202.0
200.0 194.9 201.4
205.3 199.8 201.1
零件是细杆状,打芯部硬度,每个打3点。
麻烦专家指导一下,谢谢
zhangjie198956 发表于 2015-9-23 20:21
例如:
退火前
1 2 3
退火前
1 2 3
199.3 191.3 191.7
181.4 169.1 173.5
197.7 188.1 187.4
退火后
1 2 3
202.3 208.9 202.0
200.0 194.9 201.4
205.3 199.8 201.1
这次5楼提供的数据是重新作的试验吗?或是在1楼的原有数据中提取的? 只有看金相组织才能明白其中的原因 我认为还是取样的问题,几个数据代表不了全部;还有取样部位是否一致,不一致的部位也是有偏差的。
维氏硬度的MSA分析散差大到无法分析。换个时间,换个位置,换个检验员,数据就差不少。 是我智商问题吗?工序先后硬是没看懂,是退火-冷加工-回火;还是冷加工-退火-回火,退火后硬度检测是退火后还是回火后,不明白? 沉淀的帖子又浮起了,还没做组织看看吗?看了组织之后可能恍然大悟了。
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