为什么去应力退火硬度会高呢???
老师们:从来没做过的一种工艺,今天第一次做,可能闹了个笑话,但我不明白为什么,所以,请老师们帮忙解释一下:
工件直径:10MM X30MM 材质35# 要求:工序间去应力退火
做之前测试该工件硬度为:82-84HRB
生产设备:三永6号网带炉回火炉 生产工艺:350摄氏度X4段 时间:100分钟
检测结果:86-89HRB
后分别调试为:280摄氏度X4段 (是客户建议的工艺) 100分钟和400摄氏度X4段 时间都是100分钟
检测结果:87-90HRB
鉴于以上结果,所以我不明白:为什么硬度会比以前的高???:L 前后回火是对一个工件在二种工艺下做的?检测是在3000kg硬度计上做的?估计肉眼看压痕等人为因素差异而出现这类问题——它其实没变,回火对它没起作用!是炉内温差导致还是其它作业问题,你还得分析一下。
35钢是没有沉淀硬化、二次硬化之类的现象的。后一次回火温度高于前一次却硬度上升的现象更是离奇。 人为因素吧。观察压痕的问题较大。可以在在550左右试试。 打洛氏硬度还用观察压痕吗?什么硬度机啊!:o 前后打硬度的时候,工件表面有没有清理干净,是打的端面还是直径弧度上?有没有放水平?都会影响读数的,如果想要降低硬度的话,把温度在提高些吧 这样的偏差属于正常,同一个试样取两点,它的结果也会有略微的差别 硬度计为洛氏,经过校准测试的,硬度计没有问题,不只做过一次,是分别做了5次。结果一样。后来把温度用到470X4,时间120分钟。效果是一样的。
[ 本帖最后由 合金钢 于 2008-5-11 14:14 编辑 ] 不好意思,问个外行一点的问题。
用的是回火炉,温度也是回火温度,能达到效果吗?
退火是不是温度应该要高一些,比如温度在800以上,然后随炉缓冷。
如果是回火去应力,至少温度应在550以上,不然硬度应降不下来。
硬度高是没有道理的,是不是看错了,或者原料淬过火,没淬均匀。
[ 本帖最后由 hy6600 于 2008-5-11 16:33 编辑 ] 客户新来的工件,没有淬过火,他说在其他地方做,人家用的250-300的温度。他的要求不能降低硬度,只是去应力。他还有滚丝的程序呢。 热处理前的工艺是什么呢? 是不是冷轧料?记得以前SHAOD老兄曾出过这方面帖子,冷拉线材未经过热处理用280回火后硬度值有所提高,当时我查过资料这是一种位错作用造成的,具体的请查相关帖子 你用火花看下材料,我相可能是材料的问题, 如果材料对的话,你要加热到550度才可以降低硬度 去应力退火不是500-600吗?低于这个温度等于低温或中温回火了吧?所以硬度会升高,正常情况下,去应力退火是不影响硬度吧 去应力退火和硬度有什么关系??
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