热处理大虾 发表于 2008-5-15 16:23:58

石油钻杆调质

材质35CrMo,形状直径为20mm,厚9mm的管材,长9M,设备为箱式炉,热处理工艺为830度保温1小时,喷淬水冷,回火560度,有5%左右的产品管端开裂.水温30度,无任何水溶性淬火剂,请教大家是何原因?工艺流程是管材切料__中频加热___管端镦粗___调质__校直___包装

fqhhg 发表于 2008-5-16 14:47:57

管端镦粗后立即淬水?——而且是热交换最强烈的喷水淬!你检查过管端镦后有微裂缝吗?如果有,一淬不就全裂开了。如果是冷却下来检查后再加热淬火,则工艺有待改进。我做的是直径大的大型钻杆,42CrMo的,都是UCON液淬的,只有百分之零点几的裂废。建议您要么用淬火剂,要么试试临界温度淬火,800C~810C淬(记得35CrMo的Ac3为830)。另外,别疏忽材料问题,有些拉拔管材或轧材提高利用率后、一端冶金缺陷全进去了,这也直接导致开裂。另外,小方锭热轧棒坯常出现冒口(碳上偏析区,易淬裂)材料漏进轧材,一些民营企业常这么做!你不妨打个光谱,再做B、D、Dsl类脆性夹杂物检查,都是常规的。

[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-5-16 14:52 编辑 ]

一叶而之秋 发表于 2008-5-19 15:48:45

你是一次加厚成型还是二次加厚成型?有可能是你加厚过程中温度控制不好,金属流动不均匀,导致管端加厚已经有微小的裂纹?

华海 发表于 2008-5-20 09:32:29

管端可手磨检查一下有无微裂纹.然后再热处理........:'(

czdrxiao 发表于 2008-5-20 09:41:44

有可能你们的管端墩粗时组织形成的过烧或过热而产生的.

热处理大虾 发表于 2008-5-20 19:21:30

首先谢谢大家。我公司是采用两次中频后镦粗,后调质热处理,烈纹住住箱式炉淬火后就有,(为省成本,我公司没用任何水性淬火剂),我也采用了300停喷,可效果不明显。:Q
为了与大家联系我的QQ872998332。邮箱为liudao.xi163.com
我会与各位探讨::loveliness:

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-6 16:11 编辑 ]

lixiongjin 发表于 2008-11-17 21:10:36

油冷。。。。。。。。。。。。

gaohong1998 发表于 2008-12-6 10:14:53

880℃,
水冷

日月士心王 发表于 2009-4-10 19:04:39

石油钻杆整体加厚后整体热处理设备 中频淬火

石油钻杆整体加厚后整体热处理设备 中频淬火
石油钻杆整体加厚后整体热处理设备 中频淬火
两端加厚钢管热处理炉现已开发成功,有意请联系QQ:153488469
特点:
1.拥有避让加厚端装置,直线度好。
2.拥有在线校直功能。
3.加热温度闭环控制。
4.独立喷水嘴,控制水流大小,方向,冷却均匀。
5.托辊间距1.2m,保证钢管受重力少弯曲变形。

一、 加热工件主要参数及技术要求
1. 工件直径:钻杆Φ60.3~Φ139.7mm
2. 工件壁厚:10~20mm
3. 加热长度:400~800mm
4. 加热温度:1200℃±50℃
5. 加热时间:<60秒/件
二、 成套设备供应范围
序号             型号规格                数量
1      中频电源KGPS200/0.5~1-GS   3台
2      电容器柜200KW/0.5~1KHZ      3台
3      可拆卸式水冷电缆               6根
4      闭环测温调功系统               1套
5      感应器                         9只
6      封闭式水冷系统(电源)         1套
7      封闭式水冷系统(感应器)       1套

你大爷还是 发表于 2021-3-12 11:12:59

好种可能性,第一,原材元素分布不均,锻造高温下出现偏析,第二种就是锻造后夹层

卖钢大叔 发表于 2021-3-24 21:20:39

880℃,
水冷
希望对你有用
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