石油钻杆调质
材质35CrMo,形状直径为20mm,厚9mm的管材,长9M,设备为箱式炉,热处理工艺为830度保温1小时,喷淬水冷,回火560度,有5%左右的产品管端开裂.水温30度,无任何水溶性淬火剂,请教大家是何原因?工艺流程是管材切料__中频加热___管端镦粗___调质__校直___包装 管端镦粗后立即淬水?——而且是热交换最强烈的喷水淬!你检查过管端镦后有微裂缝吗?如果有,一淬不就全裂开了。如果是冷却下来检查后再加热淬火,则工艺有待改进。我做的是直径大的大型钻杆,42CrMo的,都是UCON液淬的,只有百分之零点几的裂废。建议您要么用淬火剂,要么试试临界温度淬火,800C~810C淬(记得35CrMo的Ac3为830)。另外,别疏忽材料问题,有些拉拔管材或轧材提高利用率后、一端冶金缺陷全进去了,这也直接导致开裂。另外,小方锭热轧棒坯常出现冒口(碳上偏析区,易淬裂)材料漏进轧材,一些民营企业常这么做!你不妨打个光谱,再做B、D、Dsl类脆性夹杂物检查,都是常规的。[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-5-16 14:52 编辑 ] 你是一次加厚成型还是二次加厚成型?有可能是你加厚过程中温度控制不好,金属流动不均匀,导致管端加厚已经有微小的裂纹? 管端可手磨检查一下有无微裂纹.然后再热处理........:'( 有可能你们的管端墩粗时组织形成的过烧或过热而产生的. 首先谢谢大家。我公司是采用两次中频后镦粗,后调质热处理,烈纹住住箱式炉淬火后就有,(为省成本,我公司没用任何水性淬火剂),我也采用了300停喷,可效果不明显。:Q
为了与大家联系我的QQ872998332。邮箱为liudao.xi163.com
我会与各位探讨::loveliness:
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-6 16:11 编辑 ] 油冷。。。。。。。。。。。。 880℃,
水冷
石油钻杆整体加厚后整体热处理设备 中频淬火
石油钻杆整体加厚后整体热处理设备 中频淬火石油钻杆整体加厚后整体热处理设备 中频淬火
两端加厚钢管热处理炉现已开发成功,有意请联系QQ:153488469
特点:
1.拥有避让加厚端装置,直线度好。
2.拥有在线校直功能。
3.加热温度闭环控制。
4.独立喷水嘴,控制水流大小,方向,冷却均匀。
5.托辊间距1.2m,保证钢管受重力少弯曲变形。
一、 加热工件主要参数及技术要求
1. 工件直径:钻杆Φ60.3~Φ139.7mm
2. 工件壁厚:10~20mm
3. 加热长度:400~800mm
4. 加热温度:1200℃±50℃
5. 加热时间:<60秒/件
二、 成套设备供应范围
序号 型号规格 数量
1 中频电源KGPS200/0.5~1-GS 3台
2 电容器柜200KW/0.5~1KHZ 3台
3 可拆卸式水冷电缆 6根
4 闭环测温调功系统 1套
5 感应器 9只
6 封闭式水冷系统(电源) 1套
7 封闭式水冷系统(感应器) 1套 好种可能性,第一,原材元素分布不均,锻造高温下出现偏析,第二种就是锻造后夹层 880℃,
水冷
希望对你有用
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