塞外 发表于 2008-6-22 12:25:32

氮化工件金属色,也没有渗层

.
氮化炉外温度520,炉内495,炉压100-180mm水柱,分解率25-40%,时间50h,出炉后,氮化工件金属色,也没有渗层,是没有用清洗的原因,用清晰机洗可以吗?还是炉压100-180mm水柱太高

louis.ju 发表于 2008-6-22 14:27:34

氮化层没有和炉压没有关系,相反炉压高些没有坏处,要看你是什么材料,如果是气体氮化,温度是否过低?

低调的温度 发表于 2008-6-22 14:32:41

什么材料?什么热处理工艺?

塞外 发表于 2008-6-22 15:26:48

材料42CrMo,,炉内495,分解率25-40%,时间50h
氮化炉是刚用了3炉,炉外热电偶显示520℃,保温20h后,炉内热电偶显示温度495-500℃,分解率25-40%,大家的炉温罐内罐外,能相差20-25℃?,出炉后就出现上面的问题。

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:09 编辑 ]

hezj 发表于 2008-6-23 08:37:35

您的渗氮炉的炉罐尺寸(或者工作室尺寸)是多少?工艺实施过程中的实际氨气的流量(供氨量)是多少?

李华清 发表于 2008-6-23 11:28:51

回复 1# 的帖子

将氮化温度提高试试!即罐内温度提高到530℃应该可以解决问题!

塞外 发表于 2008-6-23 13:11:28

炉罐尺寸(或者工作室尺寸)是φ1200x1300?工艺实施过程中的实际氨气的流量(供氨量)是4000-8000l/lh

proteam 发表于 2008-6-23 13:45:32

炉压200-380mm水柱合适

hezj 发表于 2008-6-23 14:50:01

塞外朋友,您好!
1,你的通氨量(4~8m3/h)和氨分解率(20~40%),变化怎么那么大?在500℃(指罐内温度)附近氨分解率应当控制在20~30%范围。
2,你提供的是工作室尺寸吗?如果是,那炉罐的容积大约在2.3m3,在此温度下,供氨流量至少稳定维持在5.5m3/h以上。如此大的炉罐容积,供氨量过小会造成渗氮能力不够。
3,不知您买的那一家的炉子?请检查一下炉子的结构:风扇的风力大小、导风板是否盖在导风套上而不能有过大的间隙‘空挡’(有间隙会造成气体短路循环)、导风套底部的环形入口的尺寸是否过小等。然后判断一下新鲜氨气是否流畅地进入了工作室内部。另外炉压适当调大一些(如9#所说),对氨气顺利从下部进入工作室有利。
4,在工艺上注意以罐内温度为准。罐外温度一般要高于罐内温度,如果配置的是智能温度仪,把罐外温度指示值下调一些(补偿)使其指示值基本一致即可。
   仅供参考。

塞外 发表于 2008-6-23 21:07:19

没有渗层,是没有用汽油清洗的原因?,我们的工件是用清洗剂的.和这关系大吗?我们的氨气压力大于0.2MPa,炉压1800-2000mm水柱

[ 本帖最后由 塞外 于 2008-6-23 21:11 编辑 ]

manclin 发表于 2008-6-25 23:18:48

我们长期做氮化,炉子比你的大,还没风扇,技术要求都能合格.一般情况下,通过分解率来调节NH3流量,但你的工艺分解率合理,没有渗层,问题肯定出现在NH3流量上,42CrMo.
42CrMo材料 氮化温度495偏低了点,但应该不会出现没氮化层的问题,认真检查下炉子温度监控和分解率监控系统.

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:10 编辑 ]

塞外 发表于 2008-6-26 12:45:07

NH3流量4000-8000l/lh,太多了吗

热处理技师 发表于 2008-6-29 21:24:01

氮化温度低,压力也不够都有原因。

danhuagongren 发表于 2008-7-2 22:20:36

我觉得是温度低和炉气循环的问题。用分解率来控制流量.
估计和新炉也有关系吧.

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:12 编辑 ]

潍柴POWER 发表于 2008-7-10 09:31:06

1、提高工作温度 至550℃-580℃
2、罐内压力要保持稳定。
3、如工作时间50h‘氨分解率在20%左右就足够了

谨慎参考

000617 发表于 2008-7-11 14:08:17

我一直做材料42CrMo曲轴氮化,炉内温度520,氨流量3--4m3/h,保温12小时,氮化层深0.4mm没问题。

HRC 发表于 2008-7-12 16:29:23

原帖由 000617 于 2008-7-11 14:08 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
我一直做材料42CrMo曲轴氮化,炉内温度520,氨流量3--4m3/h,保温12小时,氮化层深0.4mm没问题。 你的工艺很好,12小时0.4mm深,有没有加催渗剂?

000617 发表于 2008-7-15 11:24:34

42CrMo曲轴氮化,炉内温度520,氨流量3--4m3/h,保温12小时,氮化层深0.4mm没问题。加催渗剂

woosid 发表于 2008-7-15 18:10:23

氮化工件金属色,也没有渗层

明显有两问题:1.氮化温度过底了。2.氨气流量小了。

HRC 发表于 2008-7-16 10:53:59

真是太好了,这也是一种热处理方法。
几年前我同学打电话问我用什么方法才能让工件保持金属的颜色,我没法回答。
页: [1]
查看完整版本: 氮化工件金属色,也没有渗层