20CrMnTI渗碳淬火返工
本帖最后由 wangqinghua196 于 2011-6-2 21:10 编辑20CrMnTI渗碳淬火硬度不够.实际回火后要58~63HRC,淬火后只有54~58HRC,840℃淬火.
返工过一次,860℃直接加热淬火,还是不行.请问各位大侠是什么回事,请帮忙解决一下.
次产品是轴类,另外同炉产品齿轮是好的.试棒结果也是合格的. 轴的尺寸是好多?用的什么淬火油??材料确认过没有?
渗层多深?硬度用的什么方法检测?
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请楼主把渗碳工艺及渗碳后的检测结果以及返修的工艺介绍一下。。。。碳浓度低,残余奥氏体级别超差,冷却能力不足等都会引起淬火后硬度不合格。 可能是轴的尺寸较大,所用淬火油不适合大件淬火。 我做20CMT类似返工零件重新淬火温度都定在880-890保温一段时间再降至一合适温度均温碳势及油温视具体情况而定,在多用炉中从未失误过,井式炉里遇过重淬仍然不硬的事情。 1、轴之间是否接触?是否较同炉的齿轮产品密集?2、试棒合格,那么试棒放在什么位置?试棒与产品是否尺寸一致或接近、是否同批材料?
3、5楼所说是仅仅重淬还是包括补碳?井式炉里重淬不硬是否出炉后淬火前这段时间内温度下降过大? 我也觉得是楼主的轴直径太大,冷却速度不够造成的哦 我们的井式炉采用的油槽用数十吨油循环的地下油库的油,已至少二十多年位未更换过.
重淬当然包括补碳.
多用炉返工最保险. 残余A高,碳浓度低,都要表面硬度低.具体要看金相. 应该考虑一下渗碳的原因,是否轴渗碳过于紧密,之间空间太小,装炉量过大,渗碳效果不好。 主要从三方面来考虑:1冷却速度 2原材料的淬透性能 3淬火油的冷却效果(是否已老化)
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直径28MM,层深要求0.7~1MM,硬度是用洛氏硬度计检测的.材料是杭钢的20CRMNTI.回复 6# 的帖子
是在爱协林多用炉里返工的.我做过重新加热淬火,也做过补渗.都没达到要求.回复 6# 的帖子
试样是自己公司的.产品是另外一个公司,与试样不是同一批.轴是插放在轴样专用工装上的.有一定间隙的.回复 4# 的帖子
我们用的是德润宝快速光亮淬火油34号. 分析过金相组织吗,表层组织是否合格? 直径28MM的滲碳淬火上60HRC没有问题的,要看的滲碳情况了,表面碳浓度怎么样哦。 能否将具体的工艺报上来如果在渗碳过程中各个数据都正常的话
那你的问题可能就出在渗碳完毕至淬火这一段 检测圆柱面的HRC要加补偿
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