adam4587007 发表于 2008-7-23 21:45:18

60Si2Mn回火后硬度急剧下降

我厂近日购进3吨60Si2Mn材质,规格为18*70的材料,工件下料为长度136。材质检验结果为C含量为国家标准的上限。Si、Mn含量为国家标准的下限,虽然Si、Mn含量较低但都在国家标准范围内。

问题出现了,我厂按照一般弹簧热处理工艺进行淬火后硬度都可达到HRC60左右,但回火后硬度急剧下降,一般在HRC35左右,有的甚至低至HRC25。

以后又采用各种淬火处理办法:例如调整温度、更换淬火介质、缩短回火时间。但都不理想。昨天淬火、回火2个工件,一样的处理方法:得出的硬度值却是:HRC56及HRC25。真是无法解释。

向各位高手紧急求救。

[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-24 08:40 编辑 ]

霍大侠 发表于 2008-7-23 22:32:53

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材料成分都在国标范围内,应该是没有问题。根据你的描述,我想很可能与你回火设备的炉温均匀性有关,试试校正一下炉温。

问学 发表于 2008-7-24 13:43:21

将这两个样再查一下材料成分,看一下金相组织。

liu861212 发表于 2008-7-24 18:09:53

60SI2Mn是一种脱碳比较严重的钢有复杂的炭化物组织.我介意你们在做的时候最好是用不锈钢纸包好在放点碳,如果一炉做的多的话采用720_120在升到830保温.在下油时要使有动起来.最好用气管插在油槽里.出有打硬度高于60度用200度回火.230后回火硬度下降很快的.不要在300度左右回火.300度左右在他的脆性区

adam4587007 发表于 2008-7-24 20:49:24

谢谢

谢谢各位的赐教。按照上面朋友的说法,我的弹簧厂在成本和技术上都受限制。还有一个情况就是:和这批料同时轧制的12*140*1117的工件经正常淬火、回火后就能达到硬度要求。我怀疑是否和厚度有关(12mm与18mm)。两种规格弹簧钢都出自同一轧钢厂的同一批原料坯。是否厚度不同,热处理温度也应相应调整。

zgjinfeng 发表于 2008-7-24 20:56:52

是不是路子测温系统不稳定了?

有一手 发表于 2008-7-24 22:13:15

建议你用55------60(HRC.)40-----50(HRC,).30-------35(HRC,) 这三种标块检测以下你的硬度机.怀疑你的硬度机在测低硬度时不准.

adam4587007 发表于 2008-7-26 20:48:54

谢谢

谢谢各位的帮助。今天终于淬火成功。在试验800度炉温时成功。
但还是有点疑惑。为什么同一厂、同一批次的钢坯淬火温度不同。难道真是和原料厚度有关吗?(12mm/18mm)都是弹簧钢60Si2Mn.通常860度左右炉温,油淬火。

esthga 发表于 2008-7-26 21:23:17

这主要和材料轧制时有关。造成有的材料吃火有的不吃火

lian 发表于 2008-7-26 23:31:23

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问题出现了,我厂按照一般弹簧热处理工艺进行淬火后硬度都可达到HRC60左右,但回火后硬度急剧下降,一般在HRC35左右,有的甚至低至HRC25。
今天终于淬火成功。在试验800度炉温时成功。但还是有点疑惑。

请勿快速结案,真正问题在那里﹖大伙都有疑惑,能将金相图发出来,共同探讨真正原因。

PQY1075 发表于 2008-7-27 08:46:12

不清楚你是用什么炉子热处理的,不过用网带炉肯定能解决这个问题。

xuyftgm 发表于 2008-8-26 16:07:28

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这个钢种我公司是890℃淬火,一直较稳定。工件厚度不一则用不一样的加热保温时间嘛,怎么会是调整淬火温度呢?

wudejian 发表于 2008-8-26 16:26:11

亚温淬火的优越性体现了出来,,楼主,,也可能是原始组织有差异造成的

冯光勇 发表于 2008-8-31 19:59:21

对于楼主提出的问题,我觉得有点疑惑,回火后温度怎么相差那么多,10个单位,怎的有点不可思议,炉温不均匀性也不可能造成这种状态三,还是对原材料有点怀疑,后来有说用800度淬火成功就更加迷惑了

横笛吹雨 发表于 2008-8-31 20:20:24

“昨天淬火、回火2个工件,一样的处理方法:得出的硬度值却是:HRC56及HRC25。”

是否真的是同一炉次的钢材?建议对那件硬度低的化验材料成分。

doooz0411 发表于 2008-8-31 20:35:12

LZ请问你两个件淬火后硬度怎么样? 如果相同,回火在一个炉子,同温度、同时间的情况下得到那个回火硬度该考虑下你得炉子得均温性了。
   我们单位得弹簧钢一般硬度都在HRC42-48,这应该是弹簧钢得最佳使用硬度吧
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