420B长杆件产品真空热调质处理后尺寸缩短
420B长杆件产品真空热调质处理后尺寸300mm以上的尺寸缩短0.3mm,组织应力和热应力引起?还是变形后弯曲引起?了解的说说看? 本帖最后由 fengyonghe 于 2015-10-21 21:50 编辑河东 发表于 2015-10-19 10:04
对于这种淬火后回火的杆件类,能否使用热膨胀系数计算尺寸变化量?
线膨胀系数编辑
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英文名:coefficient of linear expansion
物理名词,有时也称为线弹性系数(linear expansivity),表示材料膨胀或收缩的程度。分为某一温度点的线膨胀系数和某一温度区间的线膨胀系数,后者称为平均线膨胀系数。前者是单位长度的材料每升高一度的伸长量;平均线膨胀系数是单位长度的材料在某一温度区间,每升高一度温度的平均伸长量。
在冷加工之前,若材料的组织中非平衡组织为主,如贝氏体,这是很常见的。则材料处于伸长状态,经调质后长度会缩短。预先正火可消除隐患。 建议在机加工之前先正火,可能会有改善。 弯曲多少?计算一下旋长长度缩短一般是热应力引起的。 伯龙马 发表于 2015-10-15 12:40
弯曲多少?计算一下旋长长度缩短一般是热应力引起的。
杆件热处理后都是经过校直后测得长度,300多mm缩短有0.8mm,这样的数据正常吗?还是材料问题? 伯龙马 发表于 2015-10-15 12:40
弯曲多少?计算一下旋长长度缩短一般是热应力引起的。
模拟弯曲变形后的尺寸变化很小,基本可以忽略。 你热处理前测量长度尺寸了吗?精度多少?如果没测量也可能是加工尺寸小了吧?如果机械加工尺寸合格,那就是热应力太大造成长度收缩。 伯龙马 发表于 2015-10-16 13:29
你热处理前测量长度尺寸了吗?精度多少?如果没测量也可能是加工尺寸小了吧?如果机械加工尺寸合格, ...
300多mm缩短有0.8mm,正常的热应力收缩的话,有没有相关的资料可以参考?请指导。。。 河东 发表于 2015-10-19 09:40
300多mm缩短有0.8mm,正常的热应力收缩的话,有没有相关的资料可以参考?请指导。。。
可以参见《实用热处理技术及应用》第304页,表4--4所示。 伯龙马 发表于 2015-10-16 13:29
你热处理前测量长度尺寸了吗?精度多少?如果没测量也可能是加工尺寸小了吧?如果机械加工尺寸合格, ...
对于这种淬火后回火的杆件类,能否使用热膨胀系数计算尺寸变化量? 河东 发表于 2015-10-19 10:04
对于这种淬火后回火的杆件类,能否使用热膨胀系数计算尺寸变化量?
热处理变形与热膨胀系数无关。热膨胀系数只能计算不同温度下的体积胀缩多少。 伯龙马 发表于 2015-10-19 10:41
热处理变形与热膨胀系数无关。热膨胀系数只能计算不同温度下的体积胀缩多少。
十分感谢老师的帮助! fengyonghe 发表于 2015-10-19 16:49
建议在机加工之前先正火,可能会有改善。
是个方法,可以考虑。。 伯龙马 发表于 2015-10-19 09:46
可以参见《实用热处理技术及应用》第304页,表4--4所示。
老师,你说的是哪个版本?304页表4-4? 河东 发表于 2015-10-21 15:39
老师,你说的是哪个版本?304页表4-4?
对不起,页码有误,应当是《实用热处理技术及应用》第2版的204页表4-4、或者《实用热处理技术及应用》第1版的137页表3-4、 本帖最后由 fengyonghe 于 2015-10-22 00:29 编辑
河东 发表于 2015-10-19 10:04
对于这种淬火后回火的杆件类,能否使用热膨胀系数计算尺寸变化量?
淬火加热过程伸长,奥氏体转变缩短,淬火马氏体转变伸长,回火加热过程伸长,马氏体脱溶缩短,粒状碳化物形成伸长,自回火温度降至室温缩短。这么多尺寸变化过程,还没看到过有谁能计算出来。热应力又怎么计算呢?室温下那条长干状的,各部分温度都一样,怎么能计算热应力?细长工件由高温降至室温的过程中,若各部分冷却均匀且工件处于自由收缩状态则不会产生热应力,若受环境限制不能自由收缩则会产生拉应力。此时当拉应力超过材料的屈服极限时,细长工件会伸长而不是缩短。 伯龙马 发表于 2015-10-21 16:52
对不起,页码有误,应当是《实用热处理技术及应用》第2版的204页表4-4、或者《实用热处理技术及应 ...
好的,十分感谢。。。。。 fengyonghe 发表于 2015-10-21 22:08
淬火加热过程伸长,奥氏体转变缩短,淬火马氏体转变伸长,回火加热过程伸长,马氏体脱溶缩短,粒状碳化 ...
谢谢老师指导,受益! 有否应力及其多少是可以测量出来的,究竟是热应力或是组织应力是可以试验和分析出来的。 对于材料5Cr17MoV,310mm长,直径4mm的光杆真空热处理前后轴向收缩有0.8mm,请问各位这个数量是否合理?若不合理,可能哪些方面控制不好?(原材料已检测为正常退火组织)。。。如果这样的尺寸收缩合理,怎样能减少这种收缩量达到可以接受的范围?请各位给点建议和解释。。。谢谢!
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