氮碳共渗中氨分解率居高不下如何办?
求助:35KW井式炉,炉膛尺寸为φ550×700,软氮化温度560度,新设备刚使用的时候氨气流量1.0立方/小时,氨分解率能控制在50左右,使用一段时间后同样的工艺与流量只能控制在60左右,最近有感于退氮一说,采用820度保持3小时的退氮方法进行退氮处理,但处理后氨气流量为1.5——2.0立方/小时氨分解率70居高不下,真不知如何处理了?! 杨前辈是这方面的专家,请杨前辈帮答疑解惑,谢谢! 楼主使用的是哪种弱渗碳剂?现在的产品检验结果如何? 炉罐老化问题造成的,退氮以后,往往因为炉内突然出现过多的固体颗粒物,增大了表面积,使得分解率更高。清理干净炉膛,空走一两炉工艺应该就会好转。 炉罐N含量过多,采用常规退N无法根本解决问题,采用退N剂退N效果明显,但周期较长,且只能维持3—6个月 FXX0920 发表于 2016-1-15 19:44
炉罐N含量过多,采用常规退N无法根本解决问题,采用退N剂退N效果明显,但周期较长,且只能维持3—6个月
除了4楼严工介绍的方法以外,您能介绍一下退氮剂的种类和牌号及来源吗?谢谢! FXX0920 发表于 2016-1-15 19:44
炉罐N含量过多,采用常规退N无法根本解决问题,采用退N剂退N效果明显,但周期较长,且只能维持3—6个月
孤陋寡闻啊,第一次听说有退氮剂这种先进武器,可否科普一下? 楼主的联系方式是否说一下
热处理技师 发表于 2016-1-16 14:58
楼主的联系方式是否说一下
陈先生13516732251。谢谢关注! 孤鸿踏雪 发表于 2016-1-16 09:05
孤陋寡闻啊,第一次听说有退氮剂这种先进武器,可否科普一下?
也是第一次听说有退氮剂。但我们实际采用高温退氮效果真是不好。 不要过于在意分解率产品合格才是真。分解率与流量,温度,零件多少,排气 有关。 热处理技师 发表于 2016-1-17 18:14
不要过于在意分解率产品合格才是真。分解率与流量,温度,零件多少,排气 有关。
谢谢指导。是这个道理,但分解率高之后所做产品检测达不到技术要求了! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2016-1-18 14:00 编辑
cyj 发表于 2016-1-18 07:21
谢谢指导。是这个道理,但分解率高之后所做产品检测达不到技术要求了!
不妨介绍一下你的产品及技术要求:材料?技术要求? 孤鸿踏雪 发表于 2016-1-18 08:43
不放介绍一下你的产品及技术要求:材料?技术要求?
材料是20钢,要求白亮层0.025——0.050 硬度大于700HV0.1
谢谢关注! cyj 发表于 2016-1-18 11:57
材料是20钢,要求白亮层0.025——0.050 硬度大于700HV0.1
谢谢关注!
惭愧!不放=不妨。
你原来做这个产品时硬度测试在什么范围?现在呢?可否将工艺晒出来? 你之前也没有达到这种要求。 孤鸿踏雪 发表于 2016-1-18 14:01
惭愧!不放=不妨。
你原来做这个产品时硬度测试在什么范围?现在呢?可否将工 ...
采用工艺是560度CO2+氨气 保持8小时 氨分解率为40% 白亮层有0.030左右 测试表面轻抛光能达到740HV0.1左右
现在就是氨分解率达到70% 做下来白亮层只有0.010左右硬度测试也达不到了. cyj 发表于 2016-1-19 07:22
采用工艺是560度CO2+氨气 保持8小时 氨分解率为40% 白亮层有0.030左右 测试表面轻抛光 ...
什么材料?现在表面的实测硬度? 孤鸿踏雪 发表于 2016-1-19 09:10
什么材料?现在表面的实测硬度?
20钢,现实测为400-500HV0.1 cyj 发表于 2016-1-20 07:22
20钢,现实测为400-500HV0.1
20#钢软氮化,做到表面硬度740HV0.1实属不易,也算达到了极致。有没有尝试继续加大氨流量?
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