重庆热处理协会 发表于 2016-4-24 21:42:35

加油
:P:P:P:P:P:P:P:P

197971500 发表于 2016-4-25 07:24:17

楼主做好了吗。。。。。。。。。。。。。。。

yanglianjin123 发表于 2016-4-25 08:06:19

14楼很专业,我们原来也一直生产这个材料,这个材料要从炼钢成分就要调整,调整到组织中马氏体量大一点,铁素体量少一点,这样回火后基本是回火索氏体组织,也要注意终锻的温度和变形量,尽量控制晶粒细小和均匀,-46℃的冲击我们也做过,不过做到50J难度很大,并且有时候不稳定,导致冲击不合格的因素主要是:钢中铁素体越少越好,组织中马氏体越多越好,晶粒度越细越好,其他的就是冶金质量的问题了,如果冶炼出了问题,你后面再怎么处理都不可能达到你想要的结果。

会飞的蚊子 发表于 2016-4-25 11:04:53

我想问一下调质后的硬度是多少,组织上来看有过热倾向

jyk918643 发表于 2016-4-25 21:08:28

转角累 发表于 2016-4-22 14:12 static/image/common/back.gif
热处理工艺基本上都差不多,这不是主要原因。(我的意思是说,你原材料不好,再怎么调整热处理工艺,也没用 ...

有空把化学成分发给你,我在做金相对比实验,排除组织异常的可能性

jyk918643 发表于 2016-4-25 21:09:54

kemoch 发表于 2016-4-23 21:44 static/image/common/back.gif
晶粒平时就是这样吗?

你是根据位向画的是原始奥氏体晶粒大小吗?

jyk918643 发表于 2016-4-25 21:13:28

Genius 发表于 2016-4-24 11:36 static/image/common/back.gif
仔细看了一下lz的腐蚀前后的形貌,LZ可以在尝试一下,第一张未腐蚀的情况在制样过程中如果怎么擦拭都是这样 ...

从哪里看出过热倾向的?哪种相粗大了?

jyk918643 发表于 2016-4-25 21:15:52

197971500 发表于 2016-4-25 07:24 static/image/common/back.gif
楼主做好了吗。。。。。。。。。。。。。。。

最近有点忙,明天开始做对比实验,对比数据有空告知

lyhdwang 发表于 2016-4-26 09:52:46

4楼的工艺有问题,7楼的工艺比较靠谱,冷却方式还要进一步考虑。
材料是按美标生产的,就不会有问题。
冲击和锻造比、材料流线有很大的关系。
应该是油气产品吧。

jjh7868 发表于 2016-4-26 10:05:56

楼主可以把技术要求、生产工艺、试验数据说一下,冲击值低与工艺有关的可能性大,以前遇到过。

zhu123456 发表于 2016-4-26 15:07:58

此材料的冲击值与钢的化学成分与热处理工艺有关。照我看还是工艺是主要因素

四石 发表于 2016-4-26 15:24:32

如果组织问题不大,成分符合要求,可以从这几个方向分析:
1、原始奥氏体晶粒是否粗大?这个可以倒推加热工艺是否存在问题!
2、马氏体组织是否均匀、细小?这个可以倒推冷却工艺以及材料成分是否均匀!
3、成分是否偏析明显?这个可以低倍分析,精确点进行原位分析!
4、也可以测测氢等气体

zqrlp 发表于 2016-4-27 12:37:56

如果原材料晶粒度就这么大,建议先细化晶粒,再做热处理。

fengzhonghenji 发表于 2016-4-27 15:12:48

410这个材料为了把后续的性能达到, 在化学成分上,一般都要求碳在0.12-0.15,铬要在11.5-13.5,另外做固溶也得在1000左右。

visor 发表于 2016-4-27 21:30:31

奥氏体化温度1000~1020,回火两次,回火两次,回火两次,重要事情说三遍,能有效提高冲击性能。
页: 1 [2]
查看完整版本: 410材料冲击性能一直个位数,金相分析