丝杆热处理原因分析求助
公司最近制作了一批工装,上面使用了丝杆(美标),使用环境为180度,低速的风炮打入,运转后发现抱死。丝杆和螺母的材料均为42CrMo,表面镀氮化钛。
我们仔细确认后发现螺母的螺纹部分比较毛糙,丝杆的齿尖较尖,丝杆上有崩齿现象。
麻烦各位大神帮助分析一下问题的原因,以及下次制作时需要注意的环节。
附件为外协分析的报告,可以参考下。 只从材料角度分析:1:外协检测报告的可信度不高(有的照片的放大倍数可能都有问题),也没有说明什么 问题。
2:目前也不只知道材质状态如何,应该是调质后使用,对照报告中500倍的放大照片可以看出不是调质组织,或者说不是较正常的调质组织(照片不是很清晰)。齿部有贝氏体出现,心部组织有大量铁素体出现。
3:所以先检测成分,在查看热处理时的淬火温度和冷却速度的情况。之后在对照新产品看看机械加工的情况。
个人看法 zsrh369 发表于 2016-4-21 16:27
只从材料角度分析:1:外协检测报告的可信度不高(有的照片的放大倍数可能都有问题),也没有说明什么 ...
材料应该不会有问题,供应商那里还算可以。不过热处理就不一定了。推测较大的可能性是热处理没好好做,偷工减料了。 热处理工艺存在问题 ,联系电话13964068034 检测报告:'(前者粒貝,后者条贝 建议螺母先加工螺纹再进行调质------------------ 调质预热处理工艺不行,冷速慢了,镀钛工艺没操作好。建议不要再做镀钛了,直接调质后做中高频,反正是工装,性价比还好 样品1的组织就有点懵了(个人觉得更像F+P组织),关于样品2的组织很清楚,回火S+F,但是对于这种尺寸的零件,出现这种组织个人觉得热处理工艺或过程控制上存在问题。另外,从组织上看并未发现有镀层存在呀? shaogang78 发表于 2016-4-24 08:44
调质预热处理工艺不行,冷速慢了,镀钛工艺没操作好。建议不要再做镀钛了,直接调质后做中高频,反正是工装 ...
镀氮化钛是客户的要求,应该没法变更。 Genius 发表于 2016-4-24 13:35
样品1的组织就有点懵了(个人觉得更像F+P组织),关于样品2的组织很清楚,回火S+F,但是对于这种尺寸的零件 ...
镀层为氮化钛,极薄。就1-2μm。就是显示的金黄色颜色。 1. 材料好像有成分偏析。硬度差比较大偏析是不是原因之一?
2. 你的螺纹好像是车削出来的。作为高强度螺栓(HV480多,强度超过12.9),又要承受安装过程中的冲击力(风炮打进去),滚制螺纹比较好。
3. HV480多,500多,已经不是调质。存在非M组织,是不是淬火冷速过慢?
4. 齿侧有崩裂显现,是不是回火不足,脆性较大,风炮打入时的冲击力造成(螺杆套着螺母打入)? oliver 发表于 2016-4-25 12:03
1. 材料好像有成分偏析。硬度差比较大偏析是不是原因之一?
2. 你的螺纹好像是车削出来的。作为高强度螺栓 ...
螺纹为美制螺纹,未找到轧制的厂家,切查资料显示轧制的螺纹会有脱碳现象,且表面粗糙度没有车制的高。综合考虑后采用了车制螺纹。
调查后发现热处理偷工减料了,没有按照我们的要求进行真空淬火。一批里面检查到有螺纹表面有细微的轴向裂纹。 本帖最后由 oliver 于 2016-4-27 10:39 编辑
螺纹表面脱碳只与热处理有关,与螺纹本身是滚(搓)制还是车削无关。
螺纹不是齿轮,从使用功能看,螺纹是滚(搓)制还是车削,其表面粗糙度与螺纹表面 “细微的轴向裂纹” 的成因没什么关系。如果裂纹发生在齿根部位,或滑脱(俗称滑牙),则另当别论。 oliver 发表于 2016-4-27 10:38
螺纹表面脱碳只与热处理有关,与螺纹本身是滚(搓)制还是车削无关。
螺纹不是齿轮,从使用功能看,螺纹是滚 ...
不好意思记错了,热轧和锻造才会引起材料表面脱碳。
“细微的轴向裂纹” 那段文字想要表达的意思是问题是出在热处理上。
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