内齿圈失圆问题
我厂生产一批内齿圈,外径334mm,材料42CrMo,现进行氮化处理,白亮层5~20um,用的是井式炉,求控制失圆的方法(要求不大于10丝),现在的装炉法是平放的,每层5个,层与层之间用铁丝网隔开。氮化前分级加热,随炉冷却的,但还有20丝失圆,和之前的调质有关吗?回复 1# 的帖子
调质的回火温度要比氮化温度高,粗机加工后增加消应回火,比氮化温度高30度消除应力.再精磨后氮化. 厚度多少,机加工车完、插完齿多大变形?先将机加工变形缩至最小,别把所有变形都自己扛!:D机加工后的消除应力回火是十分必要的,此材料你又回不软,可以放心。然后让机加工精加。
消除应力前后的机加工留量不宜大了,否则又产生变形和应力了。 是否氮化温度控制太高了?
一般在控制好机加工后进行氮化处理不会出现椭圆现象的
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用的分级加热,400度保温,然后550~570氮化 我们也发生了同样的问题,同样的材料,我们用850淬火+600的回火温度作为调质处理,油冷,用550的软氮化温度(单级),油冷,毛坯调质前留的余量是直径上5个mm,这样的处理是否合理,余量是否留得太多了?请专家指教!在线等 1.用38CrMoAl的材料。2.调质处理控制好,回火温度必须高于氮化温度。
3.机加工工序之中加1—2次去压力。
3.用辉光离子氮化。 原帖由 下贝氏体 于 2008-8-11 09:27 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
现在的装炉法是平放的,每层5个,层与层之间用铁丝网隔开。 ...
我觉得这种装炉方式不太好,不知楼主共装多少层。
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