我贴了几张图片,大家分析一下这种缺陷的原因!!
着是我厂做的支撑辊,Cr4材料的!大家根据图片分析一下缺陷的产生原因,及工艺注意事项!怎么贴的位置这么难看啊!大家将就看吧!!:lol 请将材料成分及热处理工艺和加工工艺上传.另外将照片拍的在清晰些.以便分析.谢谢. 尺寸φ2110×3415×9325 材料45Cr4NiMoV 350-400/20h ----650/12------980/25辊身喷雾冷却 520/120h 回辊身600/25 回辊颈 图片本来很清晰!但是太大了,上传太慢,我就把他弄下点!不太清晰了 没人回答!!说下工艺流程吧,真空冶炼,多包合浇,12500T水压机锻造,,锻后正回火,毛探伤,粗加工,探伤,性能热处理(上面已经详细说明)探伤合格(不排除人为因素).....下序就是精加,装配了!! 图1是残余应力过大引起的表面崩裂,可能是冷却时间过长,未及时回火,或回火加热过快,等原因.
图3象组织有缺陷,锻造裂纹? 切块试样看看断口,不就解决了! 先做材料的成分化验,看是否符合标准?从照片上粗略可以判断是材料内部缺陷.探伤居然合格让人不可思议哈 这样容易淬火的材料,入油冷却多好,这样冒险啊。 是锻造缺陷吧。要不是冷速过快,如上面老兄所说,此种材料不用很快的冷速。要不就是原始组织不合格 正火确实做了吗?工艺能保证吗? 还是应该做金相分析,结合工艺,注重细节,用事实说话. 个人认为有点像结疤!! 这么大的工件,我探过最大的才1,8米,能问一下使用什么型号的探伤仪吗? 图片1残余应力过大造成的;
图片3材料的缺陷,不知探伤方法和灵敏度如何确定的。
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