7204750 发表于 2016-5-6 13:07:18

G20CrNi2MoA材料渗碳(故障挽救)

材料:G20CrNi2MoA(C含量:0.20%左右)
渗碳工艺:930度(0.4CP)   200min
            940度(1.2CP)      1300min
                  870度(0.95CP)180min
                  出炉油淬
渗碳介质:甲醇 丙酮(无氮气)

问题:由于机械故障,机械动作卡死。炉子进行排气降温并处理故障。
      故障处理后,可以手动出料,但此时炉内气氛为空气,炉内温度为830度。

炉内的材料现在要手动推出返修,此时怎么操作可以减少废品(网状碳化物)呢?

1.    直接830度油淬出炉?
2.    重复升温至870度油淬出炉?

197971500 发表于 2016-5-7 10:45:54

选第一种方案吧。。。。。。。。。。。。。

上尉连长 发表于 2016-5-7 16:02:49

相比于网状碳化物,我更担心的是零件氧化的问题,不知道故障耽误了多少时间

我也赞成830直接淬火

打铁不止 发表于 2016-5-12 17:09:29

870——830这个过程无形中有可能优化了你的淬火工艺,表面如果没有减碳,应无碍。

cnszgong 发表于 2016-5-12 19:10:34

如果已经存在网状碳化物,那么1和2都不合适。

maike 发表于 2016-5-16 11:36:21

最好先检测一个样看看,什么情况,脱碳、组织等。

yuhuai1204 发表于 2020-3-2 19:16:05

870淬火温度太高了,组织会不合格的

安宁晋福 发表于 2021-2-2 09:30:16

可以直接淬火也可以出炉空冷后重新加热860表层略微增碳后淬火
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