G20CrNi2MoA材料渗碳(故障挽救)
材料:G20CrNi2MoA(C含量:0.20%左右)渗碳工艺:930度(0.4CP) 200min
940度(1.2CP) 1300min
870度(0.95CP)180min
出炉油淬
渗碳介质:甲醇 丙酮(无氮气)
问题:由于机械故障,机械动作卡死。炉子进行排气降温并处理故障。
故障处理后,可以手动出料,但此时炉内气氛为空气,炉内温度为830度。
炉内的材料现在要手动推出返修,此时怎么操作可以减少废品(网状碳化物)呢?
1. 直接830度油淬出炉?
2. 重复升温至870度油淬出炉?
选第一种方案吧。。。。。。。。。。。。。 相比于网状碳化物,我更担心的是零件氧化的问题,不知道故障耽误了多少时间
我也赞成830直接淬火
870——830这个过程无形中有可能优化了你的淬火工艺,表面如果没有减碳,应无碍。 如果已经存在网状碳化物,那么1和2都不合适。 最好先检测一个样看看,什么情况,脱碳、组织等。 870淬火温度太高了,组织会不合格的 可以直接淬火也可以出炉空冷后重新加热860表层略微增碳后淬火
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