42CrMo淬裂原因分析(5月17日更新)
本帖最后由 mamstein 于 2016-5-17 10:22 编辑公司一批产品,调质后有大约60%(500件左右)的产品出现裂纹,裂纹深度在20——25mm。凡是裂纹产品,开裂长度、开裂位置、裂纹深度基本一样。
材质:42CrMo
产品大小:产品为工字形,宽度80mm,高度110mm,内筋厚度22mm。
工艺路线:中频加热(实际温度1080——1110℃)→模锻→焊修打磨→淬火840℃,PAG淬火(浓度应该在2.5%——3.5%,PAG淬火液温度15——40℃),600℃回火后水冷。
淬火后目测出现300——600mm的裂纹。原材料各类化学元素符合GBT3077
金相显微镜无法拍照,只能用手机拍摄,照片不是很清楚。
表面处裂纹金相
5月15日,再次对该产品(98kg左右)进行调质。淬火温度更改为830℃,淬火液PAG浓度提高到8%,V300冷速64。调质了15件,出现了3件有裂纹的。裂纹长度70——110mm。裂纹深度打磨了10mm依然存在。与上次相比,裂纹产品比例下降,裂纹长度减小。但同时调质另一种产品(也是42CrMo材质,128kg左右),PAG浓度依然是8%,淬火温度850℃。探伤后未发现裂纹。金相组织联盟 为了节省成本不计后果,及时侥幸过关,也不能保证一直过关。
不止你家,很多锻造厂不做锻后正火直接做调质,还沾沾自喜节约了时间和成本。2.5%——3.5%的浓度,也是抠到家了,没那技术还逞那个能耐。:lol 将PAG浓度提高到10%左右便可。 不用描述那么多,你PAG浓度低了,以前同样的材料,还是圆饼,我淬4%的都裂,提高浓度后就没问题了
这个真的什么都看不到,烦请描述工件大小,裂纹是淬火的还是回火的,两边裂还是单边裂,和摆料有无关系等等,从工艺看,有以下建议:1、中频后做一次正火2、淬火液温度提高3、及时回火4、确定材料成分,碳含量上限和下限工艺差别很大的 本帖最后由 mamstein 于 2016-5-7 13:54 编辑
月之曙光 发表于 2016-5-6 20:37
这个真的什么都看不到,烦请描述工件大小,裂纹是淬火的还是回火的,两边裂还是单边裂,和摆料有无关系等等 ...
谢谢你的回复。
产品大小:产品为工字形,宽度80mm,高度110mm,内筋厚度22mm。
淬火后发现裂纹的,是单边裂纹。摆料一直是这种方式,以前没发生过淬裂。以前PAG都能保证4以上,这次低了。 这种裂纹基本可以判断为冷却速度过快造成的裂纹
提高淬火液的溶度控制出液温度应该就可以解决问题了 看起来像淬火的裂纹,估计PAG浓度的问题 PAG浓度太低了。提高PAG浓度或者改用油淬火, 水淬开裂没有好的办法解决,可以采用预冷淬火——水淬时在入水前把奥氏体化温度降至稍高于Ar3可以减少淬裂。最好的办法是采用高速淬火油淬,别用废机油对付,产品大很可能淬不透。 如果有条件就用淬火油最好,要不就是提高PAG浓度。 500件真不是小数目,说明是普遍性问题 这个最少要10%的浓度吧 批量产品淬火,一定要先做试淬,试淬立杆见影,能发现很多问题,然后在批量进行。 打铁不止 发表于 2016-5-7 09:12
为了节省成本不计后果,及时侥幸过关,也不能保证一直过关。
不止你家,很多锻造厂不做锻后正火直接做调质 ...
同意这个说法,现在太多人把侥幸的方法当做真理,浓度这么低,直接用水不是成本更低吗 呵呵,没那技术,还学别个。 信息描述的不完整,从工件截面看中频应该是筋部位置,两头好像没有中频,如果我的推断没有错,可能是中频淬火应力引起的开裂,建议降低中频频率,提高PAG浓度来解决,不了解你的设备,以及产品的要求参数,怎么调,你自己摸索吧 打铁不止 发表于 2016-5-7 09:12
为了节省成本不计后果,及时侥幸过关,也不能保证一直过关。
不止你家,很多锻造厂不做锻后正火直接做调质 ...
要不是这次淬裂,领导还觉得浓度高。 lzzl123 发表于 2016-5-12 07:06
信息描述的不完整,从工件截面看中频应该是筋部位置,两头好像没有中频,如果我的推断没有错,可能是中频淬 ...
该产品用的是直径120mm的42CrMo钢材,长度约930mm,钢材整体中频加热。那批钢材中频出炉温度在1070-1110℃。 还是淬火剂的问题吧,淬火剂的浓度太低了,40Cr材料淬火浓度应不低于10%。
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